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項(xiàng)目管理系統(tǒng)

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分享混凝土泵車PLC系統(tǒng)故障排除方法

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混凝土泵車的控制系統(tǒng)按照控制方式的不同,基本上可分為兩種形式。一種是繼電器控制系統(tǒng);另一種是可編程邏輯控制(PLC)系統(tǒng)。

三一重工生產(chǎn)的混凝土泵車采用西門子公司的S7-200系列PLC系統(tǒng),中聯(lián)重科生產(chǎn)的混凝土泵車多采用日本三菱公司的FX1N-40MT-D型PLC系統(tǒng)。一般PLC系統(tǒng)發(fā)生在外圍電路的故障概率比較高,PLC系統(tǒng)控制器損壞的概率很低,但由于混凝土泵車工作環(huán)境比較惡劣,PLC系統(tǒng)控制器損壞的概率也相對高一些。

1. PLC系統(tǒng)輸出點(diǎn)損壞引起液壓系統(tǒng)不工作

一臺三一產(chǎn)SY5392-40型泵車出現(xiàn)了液壓系統(tǒng)不工作的故障。其4節(jié)臂桿全部水平展開,無法收回,也無泵送,任何液壓動作全無。再試發(fā)現(xiàn),無論用遙控器,還是用近控方式操作,發(fā)動機(jī)都無法自動升速。該種泵車在正常情況下,每次執(zhí)行一次液壓動作前,PLC系統(tǒng)都先發(fā)出發(fā)動機(jī)升速指令。若發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)不到1 700 r/min,PLC系統(tǒng)是不會發(fā)出任何液壓動作指令的。

該泵車采用西門子公司的S7-200系列PLC系統(tǒng),由1只CPU224主機(jī)和2只Em223擴(kuò)展模塊組成。

CPU224——PLC系統(tǒng)主機(jī) EM223——PLC系統(tǒng)擴(kuò)展模塊 TD200——PLC系統(tǒng)文本顯示器

DTI~DT5——泵送電磁閥 Q0.0—控制比例閥輸出 Q0.1——發(fā)動機(jī)減速輸出

Q0.2——發(fā)動機(jī)升速輸出 Q0.3——發(fā)動機(jī)恢復(fù)速度輸出

SQ6——分動器測速接近開關(guān)

仔細(xì)檢查泵車PLC系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),每次操作液壓系統(tǒng)動作時,PLC系統(tǒng)的Q0.2發(fā)動機(jī)升速信號輸出端都無信號輸出,這就是發(fā)動機(jī)不升速的主要原因。

將該泵車的PLC系統(tǒng)的CPU224主機(jī)模塊卸下,拆開檢查發(fā)現(xiàn),該主機(jī)模塊內(nèi)部采用了3塊電路板的結(jié)構(gòu)形式。中間板上的Q0.2輸出端的晶體管(板上一排晶體管中的右數(shù)第4支)已經(jīng)斷路損壞,故此Q0.2輸出端始終無信號輸出。板上右側(cè)第2支晶體管也已經(jīng)嚴(yán)重?zé)龤?,此晶體管是線性控制排量大小的,因已采用外部接線法取代了該輸出端,所以泵車只能以最大排量工作。

處理該故障的最有效的方法是,用西門子公司的STEP7-Micro/WIN32編程軟件將損壞的Q0.2輸出點(diǎn)換成另一個好的輸出點(diǎn)。然而,廠家為了防止PLC程序的流失,在PLC程序上加了密碼,一般用戶是接觸不到程序表的。故此,普通用戶在維修時,無法編輯修改程序及改換輸入、輸出點(diǎn)等。另一個比較有效的方法是,用該P(yáng)LC系統(tǒng)存有程序的EPROM存儲卡作為新PLC系統(tǒng)主機(jī)充入程序,用新PLC系統(tǒng)主機(jī)換下?lián)p壞的舊主機(jī),但重新充入程序收費(fèi)較高,且時間較長。為解燃眉之急,在分析了PLC系統(tǒng)主機(jī)內(nèi)部的原理后,決定采用換板法解決。即購買一塊新的CPU224主機(jī),將舊CPU224主機(jī)上的最上層的數(shù)字電路板換到新的CPU224主機(jī)上。因?yàn)榕fCPU224主機(jī)數(shù)字電路板的存儲器中存有程序,裝機(jī)后試車一切正常。

2.PLC系統(tǒng)內(nèi)部接觸不良引起不泵送

一臺中聯(lián)ZLJ5280THB125-37型泵車有時出現(xiàn)液壓系統(tǒng)不工作的故障。該泵車采用的是日本三菱公司(MITSUBISHI)生產(chǎn)的FX系列PLC系統(tǒng),CPU模塊是FX1N-40MT-D型,用一塊FX1N-AD做壓力信號轉(zhuǎn)換輸入,又用一塊FX2N-AD-PT做溫度信號轉(zhuǎn)換輸入。該泵車在一次工地現(xiàn)場施工中出現(xiàn)了無法泵送故障,待趕到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)故障自動消失了,這樣反復(fù)了幾次,后讓電工將PLC系統(tǒng)上的接線端子全部緊了一遍,一周后故障再次出現(xiàn)。當(dāng)試著用手按PLC系統(tǒng)主機(jī)模塊FX1N-40MT-D上的拆卸式接線插座時,故障有時消失。分析可能是拆卸式接線插座與主機(jī)模塊FX1N-40MT-D之間有接觸不良現(xiàn)象。

于是卸下PLC系統(tǒng)主機(jī)模塊FX1N-40MT-D,將拆卸式接線插座拆下檢查,發(fā)現(xiàn)兩條拆卸式接線插座都有一排插接簧片有問題,每個接線端子的兩個簧片之間的間隙都過大。

先用小一字形螺絲刀在接線螺絲側(cè)撬出插接簧片,再用尖鑷子將插接簧片兩個簧片之間的間隙調(diào)得盡量小。將兩條拆卸式接線插座上間隙大的插接簧片全部調(diào)好后,裝機(jī)試車一切正常。在此之后近一年的時間里,未發(fā)生過上述故障。

3.PLC系統(tǒng)控制器損壞

一臺韓國產(chǎn)水仙牌34m舊泵車,出現(xiàn)了泵送系統(tǒng)故障。該泵車采用了日本三菱公司產(chǎn)的FX2-48MD型PLC系統(tǒng)控制器,該型號的控制器在國內(nèi)是很少見的。

FX2-48MD——三菱PLC系統(tǒng)主機(jī) SQ1~SQ4——接近開關(guān) KA0~KA5——繼電器

24SA——正泵/反泵選擇開關(guān) DP0、E1——電磁溢流閥

CA、CB、BA、BB——電磁閥

試車發(fā)現(xiàn),該泵車的臂架液壓系統(tǒng)部分和支腿液壓系統(tǒng)部分皆正常,只有泵送系統(tǒng)有問題,無論是正泵工作狀態(tài),還是反泵工作狀態(tài),都不換向,且液壓系統(tǒng)無換向壓力。

檢查各接近開關(guān)SQ1、SQ2、SQ3、SQ4,皆正常,試驗(yàn)各電磁閥CA、CB、BA、BB也都有動作,只是當(dāng)檢查到DP0電磁溢流閥時,發(fā)現(xiàn)該閥只要控制系統(tǒng)加電就得電工作(從該泵車液壓系統(tǒng)原理分析,DP0閥不應(yīng)該總工作)。檢查給DP0閥提供信號的繼電器KA0也總吸合,再往上檢查發(fā)現(xiàn)PLC系統(tǒng)的Y0輸出端總有信號輸出,而所對應(yīng)的指示燈卻不亮,這說明該輸出端有故障。于是,拔下該端口的繼電器KA0,將DP0閥斷電試車,此時液壓系統(tǒng)憋壓,并導(dǎo)致了發(fā)動機(jī)停機(jī)。此試驗(yàn)更證明了PLC系統(tǒng)的Y0端口故障引起了泵送系統(tǒng)無法工作。

將泵車上的PLC系統(tǒng)控制器卸下后拆開檢查發(fā)現(xiàn),該P(yáng)LC系統(tǒng)輸出部分采用的是晶體管輸出方式,且4個端口集成在一個小電路板上,且全是微型貼片式元件,估計(jì)在市面上很難買到。修理PLC系統(tǒng)輸出電路最簡單的辦法是編程改點(diǎn),然而既無編程器又無程序清單,只有在硬件上想辦法了。最后結(jié)合泵車電路原理分析,有一塊小電路板未被使用,將其換過來焊好后安裝試車,一切正常。


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發(fā)布:2007-08-14 12:13    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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