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HCR-氣浮-SBR工藝處理制漿造紙廢水

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簡(jiǎn)介: 制漿廢水先經(jīng)HCR 工藝處理,造紙廢水先經(jīng)氣浮處理,然后,2 種廢水混合一起進(jìn)入SBR反應(yīng)器進(jìn)一步進(jìn)行生化處理,最終出水實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。采取有效措施控制了生化處理系統(tǒng)中的污泥膨脹現(xiàn)象。
關(guān)鍵字:制漿造紙廢水HCR 氣浮SBR 污泥膨脹

  廣州造紙股份有限公司位于珠江河畔,是中國(guó)最大的新聞紙制漿造紙企業(yè)之一,產(chǎn)量達(dá)30 萬t/a。過去企業(yè)的制漿廢水和造紙廢水是分開處理的。處理制漿廢水的高效緊湊生化反應(yīng)器(High Efficiency Compact Reactor,簡(jiǎn)稱HCR)于1998 年建成并投產(chǎn);處理造紙廢水的氣浮系統(tǒng)于2001 年建成并投產(chǎn);2 系統(tǒng)的處理效果都比較理想。隨著公司生產(chǎn)工藝的逐步優(yōu)化,生產(chǎn)能力不斷提高,生產(chǎn)用水量不斷減少,使廢水的污染物濃度升高。為了提高排水質(zhì)量,確保廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,而且為進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力作準(zhǔn)備,處理HCR 系統(tǒng)和氣浮系統(tǒng)出水的SBR系統(tǒng)于2004 年10月建成并投產(chǎn),處理后的出水水質(zhì)達(dá)到廣東省排放標(biāo)準(zhǔn)。

  1 廢水水質(zhì)水量及工藝流程

  制漿車間排放的廢水包括酸性亞硫酸鹽制漿廢水、化學(xué)預(yù)處理熱磨機(jī)械漿(CTMP)廢水以及廢紙脫墨漿(DIP)廢水,主要含有木質(zhì)素、纖維素、醇類等復(fù)雜的有機(jī)污染物,排水量為0.7~0.8 萬m3/d。造紙車間排放的廢水量為3.3~3.5 萬m3/d,主要含有懸浮物、表面活性劑等污染物,2 種廢水的水質(zhì)見表1。

  表1 造紙廠廢水水質(zhì)mg/L(除pH值)

廢水種類pH值CODBOD5SS制漿廢水5~92000~30001000~15001500~3500造紙廢水5~81000~3000600~9001000~2000

  上述制漿、造紙廢水經(jīng)過HCR 和氣浮系統(tǒng)處理后,各項(xiàng)污染物濃度已有不同程度的下降。為了響應(yīng)廣州市政府大力推進(jìn)“藍(lán)天碧水”工程的號(hào)召,在市環(huán)保部門的大力支持下,企業(yè)于2004年投入大量資金建成了SBR廢水處理系統(tǒng),集中處理上述已經(jīng)過預(yù)處理的廢水。SBR系統(tǒng)的設(shè)計(jì)處理量為6 萬m3/d,設(shè)計(jì)工藝流程見圖1。進(jìn)、出水水質(zhì)見表2。

  

  圖1 廢水處理工藝流程

  表2 SBR 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)mg/L(除pH 值)

項(xiàng)目pH值CODBOD5SS進(jìn)水5~9650~1000300~500100~200出水6~9≤200≤30≤60

  2 主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備

  2.1 HCR反應(yīng)器

  共有2 座有效容積為300 m3的HCR 反應(yīng)器,并聯(lián)運(yùn)行,最大處理量為600 m3/h。采用射流曝氣方式。其特點(diǎn)是占地面積小、處理效率高、處理效果穩(wěn)定。污水停留時(shí)間為1~2.5 h。

  2.2 氣浮系統(tǒng)

  選用了超效淺層氣浮設(shè)備,屬于改進(jìn)的加壓溶氣氣浮。每個(gè)氣浮池設(shè)計(jì)處理能力為500 m3/h,回流比50%,氣水比為1:50。氣浮池規(guī)格為:6個(gè)φ12 m×1m。浮渣通過池面的刮渣裝置排入污泥池。氣浮采用的絮凝劑是聚合硅酸鋁,助凝劑是非離子型聚丙烯酰胺。

  2.3 SBR池

  共有5 個(gè)SBR 池,交替運(yùn)行。每池有效容積為14 000 m3,設(shè)計(jì)COD 污泥負(fù)荷為0.28 kg/d。采用射流曝氣方式,每池設(shè)有2套射流曝氣裝置和1臺(tái)多級(jí)離心式鼓風(fēng)機(jī)。設(shè)計(jì)運(yùn)行周期為360 min,其中進(jìn)水72 min(60 min 后開始曝氣進(jìn)水),反應(yīng)168 min,混合5 min,沉降55 min,潷水60 min。采用機(jī)械式潷水器排水,每池有3個(gè)潷水器,最大潷水量為3 000 m3/h。5 個(gè)池的周期運(yùn)行分別錯(cuò)開1/5周期(即72 min),任何時(shí)間總有1 個(gè)池在進(jìn)水。表3 是某一時(shí)間5 池周期運(yùn)行情況的示例。

  表3 SBR 池周期運(yùn)行情況示例

SBR池1#2#3#4#5#周期運(yùn)行時(shí)間/min173145217289運(yùn)行階段進(jìn)水反應(yīng)反應(yīng)反應(yīng)沉降

  3.1 HCR系統(tǒng)運(yùn)行情況及處理效果

  HCR工藝是通過高效傳質(zhì)效果(包括氧的快速?gòu)?qiáng)制溶解以及充分混合),利用處于對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期的微生物來實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)快速降解有機(jī)物的。該系統(tǒng)的COD污泥負(fù)荷為5~8 kg/d,污泥濃度為5 000~8 000 mg/L,污泥回流比為50%~100%。其處理效果見圖2。從圖2 可看出,HCR 系統(tǒng)對(duì)COD 和BOD5的去除率分別為68%和96%,而且去除效果穩(wěn)定。應(yīng)該將反應(yīng)塔內(nèi)溫度控制在38℃以下(尤其在夏季),否則容易發(fā)生污泥膨脹,SVI30(污泥沉降指數(shù))最高會(huì)升至600,污泥沉降性變差。通過適當(dāng)調(diào)整回流比和剩余污泥排放量來延長(zhǎng)污泥在二沉池的沉降時(shí)間,或者投加石灰、氯化鐵等助凝劑,能控制污泥膨脹現(xiàn)象不再惡化,同時(shí)對(duì)處理效果影響不大。

  

  圖2 2004年HCR 系統(tǒng)對(duì)COD 和BOD5的去除效果

  3.2 氣浮系統(tǒng)運(yùn)行效果

  氣浮系統(tǒng)的處理效果見圖3,對(duì)SS去除效果好而且穩(wěn)定,去除率保持在90%以上,出水SS≤150 mg/L。

  

  圖3 2004年氣浮系統(tǒng)進(jìn)、出水SS 變化情況

  3.3 SBR系統(tǒng)調(diào)試及運(yùn)行情況

  SBR 處理系統(tǒng)于2004 年10 月完成施工,隨即進(jìn)入調(diào)試階段。先從1#池開始馴化污泥,取HCR 系統(tǒng)的剩余污泥作為接種污泥,用量約5 000 m3,分3 d加完。在開始投加菌種的同時(shí),往池中加生產(chǎn)廢水至液位為4.5 m,然后按COD:N:P=250:5:1 的比例加入尿素和磷酸,接著以曝氣3 h,沉降2 h的周期連續(xù)運(yùn)行。在這期間每24 h進(jìn)水1次,每次約600 m3,不潷水。如此運(yùn)行直到液位超過5.5 m,就按設(shè)計(jì)周期連續(xù)運(yùn)行,自動(dòng)進(jìn)、排水。在調(diào)試運(yùn)行過程中連續(xù)監(jiān)測(cè)DO,定期取樣檢測(cè)MLSS、SVI30以及進(jìn)、出水的pH 值、COD、BOD5等指標(biāo),用顯微鏡觀測(cè)污泥的生物相。運(yùn)行半個(gè)月后MLSS 升至正常運(yùn)行指標(biāo),COD去除率提高至70%左右,圖4 顯示了污泥馴化過程中MLSS 與COD 去除率的變化情況。鏡檢可以發(fā)現(xiàn)大量鐘蟲、纖毛蟲、輪蟲等指示性生物,此時(shí)活性污泥已成熟,可引入其它SBR 池作為接種污泥,整個(gè)系統(tǒng)即可進(jìn)入正常運(yùn)行階段。

  在系統(tǒng)正常運(yùn)行一段時(shí)間后,污泥沉降性變差,SVI30升至200~300,鏡檢發(fā)現(xiàn)絲狀菌過量繁殖,已結(jié)成網(wǎng)狀。究其原因是污泥負(fù)荷過低引起的。因?yàn)橄到y(tǒng)處于低負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行(COD 污泥負(fù)荷平均只有0.15 kg/d),絲狀菌在低底物濃度下具有較高的增殖速率而占了優(yōu)勢(shì)。針對(duì)起因,采取了一系列控制措施:

  增加剩余污泥排放量,以降低MLSS 來提高污泥負(fù)荷;同時(shí)縮短潷水時(shí)間以延長(zhǎng)沉降時(shí)間,并且將半限制性曝氣進(jìn)水方式改為限制性曝氣進(jìn)水方式。1 個(gè)月后,污泥沉降性明顯好轉(zhuǎn),SVI30 下降至100 以下,COD 污泥負(fù)荷已高于設(shè)計(jì)值,為0.30~0.35 kg/d,圖5是COD 污泥負(fù)荷與SVI30的變化情況,鏡檢可以看到絲狀菌大為減少,處于正常生長(zhǎng)狀態(tài)。

  SBR 系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,COD 去除率保持在70%左右,BOD5去除率在97%左右,2005 年1 月市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)該工程驗(yàn)收,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《廣東省水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求(見表4)。

  

  圖4 污泥馴化過程中MLSS 與COD 去除率的變化情況          圖5 COD 污泥負(fù)荷與SVI30的變化情況

  表4 SBR 進(jìn)、出水水質(zhì)

時(shí)間pHCOD/mg·L-1達(dá)標(biāo)率/%BOD5/mg·L-1達(dá)標(biāo)率/%SS/mg·L-1達(dá)標(biāo)率/%進(jìn)水出水進(jìn)水出水進(jìn)水出水進(jìn)水出水2004.12.24*6.946.94805149—33959.6—4118—2004.12.30*6.957.27854125—38452.1—9419—2004.12.31*6.937.24505164—22766.9—3519—2005.16.957.10662.7190.296.4471.416.5100130.028.01002005.26.836.87589.5185.798.7349.48.1100165.019.599.52005.37.007.13798.8193.398.2490.121.9100181.529.01002005.47.157.43683.5176.697.6306.710.7100144.510.01002005.56.916.96701.4180.598.1387.312.7100168.015.599.2DB44/26-2001一級(jí) 6~9 250  70  100 

  注:表中帶“*”數(shù)據(jù)由廣州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站提供;其它數(shù)據(jù)由廣州造紙股份有限公司提供,2005 年數(shù)據(jù)除達(dá)標(biāo)率外均為月平均值。

  4 結(jié)論

  1)使用“HCR /氣浮/ SBR”工藝處理制漿造紙廢水,處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

  2)HCR 系統(tǒng)的處理效果穩(wěn)定,但當(dāng)溫度超過38℃就容易發(fā)生污泥膨脹,采取相應(yīng)措施可以得到控制。

  3)SBR 工藝對(duì)COD 去除率在70%左右,BOD5去除率在97%左右,具有啟動(dòng)快、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。在較高負(fù)荷下運(yùn)行能有效抑制絲狀菌生長(zhǎng)。

  5 參考文獻(xiàn)

  [1] 沈耀良,王寶貞. 廢水生物處理新技術(shù)理論與應(yīng)用. 北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,1999

  鳴謝:本文在完成過程中得到高級(jí)工程師馮銘杰、工程師蔡衛(wèi)的指導(dǎo),在此深表感謝!

  Treatment of Pulp&Paper Wastewater with the Process of HCR/Floatation/SBR

  Zhang Yajing

  Abstract:The pulp wastewater was treated with the process of HCR,and the paper wastewater was treated with the process of floatation. After pretreatment,the wastewater was mixed and further bio-chemically treated in the SBR reactor. The effluence was found to meet the wastewater discharge criterion. A few measures were used in the system to control sludge bulking during bio-chemical treatment.

  Key words: pulp&paper wastewater HCR air floatation SBR sludge bulking

發(fā)布:2007-07-30 09:44    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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