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施工管理軟件

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真空預(yù)壓固結(jié)排水法在太浦河泵站工程堤防加固中的研究與應(yīng)用

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1、概述

    太浦河泵站工程位于江蘇省吳江市,其修建目的主要是解決太湖枯水年份4~10月太湖水位較低情況下,當(dāng)太浦閘自流難以滿足下游上海市的供水要求時,通過太浦河泵站抽取太湖水補充黃浦江上游水量,滿足上海市的供水要求,改善水質(zhì)。工程主要由進出水渠、池、交通橋、攔污柵閘和泵房等建筑物組成。進水渠渠道為梯形復(fù)合斷面,全長487.7m(樁號0-543.90m~0-56.20m),底寬70m,邊坡1:3,底高程-2.50m,頂高程7.00m,在3.50m高程設(shè)置寬5m的馬道,渠道邊坡采用分段襯砌,高程-2.50m~3.50m采用漿砌塊石護砌,高程3.50m至堤頂采用草皮噴植,渠底根據(jù)流速的分布,部分采用漿砌塊石或混凝土護底。進水渠堤防按1級建筑物設(shè)計。     施工期間,2001年11月3日在進水渠南堤樁號0-413.00m~0-475.00m范圍內(nèi)發(fā)生滑坡,經(jīng)現(xiàn)場踏勘,堤腳向渠中心滑移30m左右,順堤軸線方向在坡面上出現(xiàn)寬度和深淺不一的較多縱向裂縫,堤腳的滑動面呈自然坡狀態(tài),未出現(xiàn)隆起現(xiàn)象。     滑坡發(fā)生后,為了盡快清理滑坡現(xiàn)場,恢復(fù)原設(shè)計的堤防并保證其安全,設(shè)計擬定出兩個滑坡處理方案:水泥土攪拌樁加固和塑料排水板真空預(yù)壓加固。在對方案進行施工現(xiàn)場條件、工期、處理費用等技術(shù)經(jīng)濟比較后,最后決定采用塑料排水板真空預(yù)壓加固處理方案。     2、工程地質(zhì)條件     根據(jù)工程地質(zhì)報告,滑坡部位原天然地面高程約為5.30m。典型地質(zhì)剖面見圖1,主要土層的部分物理力學(xué)指標(biāo)見表1。其中②3層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土強度很低,屬高壓縮性土,且含有機質(zhì)土。該層頂面高程基本保持在1.30m~1.80m左右,底部高程自西向東由-5.06m抬高到-0.32m,最厚處達(dá)6.9m。進水渠滑坡部位的渠底進入了②3層土。渠堤穩(wěn)定分析表明,②3土是影響進水渠岸坡穩(wěn)定的主要土層。 圖1 典型地質(zhì)剖面圖 表1   滑坡部位土層物理力學(xué)指標(biāo) 層號 土層描述 天然容重kN/m3 飽和容重 kN/m3 含水量% 飽和度% 壓縮系數(shù) MP-1 固快指標(biāo)(峰值) C kPa φ度                          ①1 粉質(zhì)粘土 水上17.8 18.7 29.4 87 0.31 8.0 32 水下18.7 18.8 32.4 98 8.0 30 ②2 粉質(zhì)壤土 18.7 18.8 39.2 100 0.19 13 22 ②3 淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土 17.8 17.8 51.7 100 0.77 16 16 ③1 粉質(zhì)粘土 20.0 20.1 20.0 99 0.15 40 20 ③2 重粉質(zhì)壤土 19.4 19.4 19.3 100 0.19 32 20 ③3 輕砂壤土 18.9 18.9 19.1 99 0.12 8 35 ⑤ 粉質(zhì)粘土 19.0 19.0 34.6 98 0.38 18 16 ⑥ 粉質(zhì)粘土 20.4 20.5 23.9 99 0.12 55 24       3、滑坡原因分析     發(fā)生滑坡的原因是多方面的,這和該段的水文地質(zhì)條件以及當(dāng)時的氣候條件等都有著密切的聯(lián)系,經(jīng)分析研究,認(rèn)為發(fā)生滑坡的主要原因如下:     (1)經(jīng)過現(xiàn)場查勘和實際測量,對照滑坡體測量圖,發(fā)現(xiàn)滑坡體附近的②3層土基本上處于地質(zhì)剖面圖中的最深處,最大深度達(dá)6.9m,另一方面,該段②3層土的實際物理力學(xué)指標(biāo)遠(yuǎn)較預(yù)料中的為低應(yīng)是導(dǎo)致該處邊坡失穩(wěn)的主要原因。     (2)滑坡的前一天下雨,雨水滲入土坡,使土體基本處于飽和狀態(tài),由此土的物理力學(xué)指標(biāo)進一步降低;另一方面,外坡的水塘一直有水,使堤防的浸潤線抬高,增加了滲透壓力。     (3)太浦河泵站的進水渠屬于挖、填結(jié)合型,渠道為新開挖,渠道開挖屬于卸荷過程,堤防回填高約3m,屬加荷過程。渠道的開挖和回填幾乎同時進行,工序集中,時間短促(先回填,后開挖,回填約三個月,開挖約一個月)。此外,由于進水渠邊坡土體主要由滲透性能差、固結(jié)緩慢的粘土及淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土組成,在快速加荷、卸荷過程中易于產(chǎn)生較大孔隙水壓力并較大幅度降低土體抗剪強度。     4、處理方案擬訂     對滑坡的處理一般采用改變堤防的斷面或堤線位置,采取堤頂卸載或堤腳堆載的辦法,由于進水渠的河道斷面及堤頂高程必須滿足過流和防洪要求,因此該處理辦法在本工程不適用;對滑坡的處理另一種方法是處理堤基,提高堤基土的物理力學(xué)指標(biāo)和抗滑能力,設(shè)計先后考慮了兩個方案:一是采用水泥攪拌樁加固堤基,二是采用塑料排水板真空預(yù)壓加固堤基,對上述兩個方案進行施工現(xiàn)場條件、工期、加固方案費用等技術(shù)經(jīng)濟比較后,采用方案二。     處理的具體步驟:滑坡體修整、真空預(yù)壓的施工、渠堤回填、邊坡修正。     5、真空預(yù)壓設(shè)計     5.1塑料排水板布置范圍     根據(jù)滑坡發(fā)生的范圍和附近區(qū)域的工程地質(zhì)資料,塑料排水板布置的范圍為順?biāo)飨驈臉短?-496.30m~0-390.10m,垂直水流方向包含整個進水渠南堤寬度再往進水渠延伸15m,總加固面積約5400m2。排水板布置剖面圖見圖2。 圖2  排水板布置剖面圖     5.2塑料排水板布置     排水板尺寸為100mm×4mm,在滑坡中心區(qū)樁號0-478.30m~0-408.10m之間70.2m范圍內(nèi),排水板間距1.3m,按三角形布置。在滑坡區(qū)兩側(cè)樁號0-496.30m~0-478.30m之間及0-408.10m~0-390.10m之間各18m范圍內(nèi),排水板間距以1.5m、2.0m、2.5m間隔按三角形布置。本工程加固的主要對象是②3層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土,以渠堤穩(wěn)定為控制條件,所以排水板的長度根據(jù)最危險滑弧的深度來確定。根據(jù)土層地質(zhì)資料分析和穩(wěn)定計算結(jié)果,最危險滑弧底部高程與②3層土底部相切,所以排水板必須穿過②3層土,最后確定排水板底高程-9.00m。在排水板頂部鋪設(shè)0.50m厚的砂墊層,當(dāng)中布置濾水管,砂墊層上鋪設(shè)2層密封膜。采用射流真空泵抽真空,預(yù)壓期間泵真空壓力不小于96kPa,膜內(nèi)真空度不小于80kPa。     5.3地基固結(jié)度計算     固結(jié)度計算的目的是通過計算固結(jié)度,推求地基強度的增長,據(jù)此進行穩(wěn)定分析,在此基礎(chǔ)上判斷排水系統(tǒng)布置的合理性并確定真空預(yù)壓的施工期。.固結(jié)度根據(jù)三向固結(jié)軸對稱問題的解析解進行計算,計算參數(shù)和結(jié)果見表2。由計算結(jié)果可以看出,徑向固結(jié)度遠(yuǎn)大于豎向固結(jié)度,地基主要是通過徑向排水固結(jié)的。由此可見,在地質(zhì)情況確定的情況下,固結(jié)度主要受排水板平面布置的影響,過大的排水板深度無利于固結(jié)度的提高。     5.4抗剪強度增長值的推算     由于滑坡后土體受到很大的擾動,在滑坡區(qū)域進行的十字板試驗抗剪強度隨深度的變化的規(guī)律比較紊亂,設(shè)計根據(jù)滑坡體外試驗點的試驗數(shù)據(jù)進行線性擬合以后進行抗剪強度增長值的推算。經(jīng)過推算,經(jīng)過60天的預(yù)壓達(dá)到88%固結(jié)度的時候,推算的平均不排水抗剪強度為31kPa。經(jīng)穩(wěn)定分析,該強度指標(biāo)可以滿足渠堤穩(wěn)定的要求。 表2   固結(jié)度計算參數(shù)及計算結(jié)果 水平固結(jié)系數(shù)Cr (cm2/s) 豎向固結(jié)系數(shù)Cv(cm2/s) 井徑比n 豎向排水距離(m) 30天固結(jié)度 (%) 45天固結(jié)度 (%) 60天固結(jié)度 (%) 徑向 Ur 豎向 Uv 全 部 U 徑向 Ur 豎向 Uv 全部 U 徑向 Ur 豎向 Uv 總量 U 3.14×10-3 3.14×10-3 28 11 61 20 69 76 21 73 85 22 88       6、真空預(yù)壓施工     6.1施工工序     修整滑坡體-鋪設(shè)砂墊層-打插塑料排水板-在砂墊層中埋設(shè)濾水管-在加固區(qū)邊緣挖溝-鋪密封膜、填溝-安裝抽氣管道和射流真空泵-檢驗密封情況并抽氣     6.2主要施工工藝及質(zhì)量控制要點     ①砂墊層厚500mm,選用級配良好的中粗砂,要求含泥量<3%,滲透系數(shù)>3×10-3cm/s。     ②在打插排水板的過程中嚴(yán)格控制排水板的間距和深度,并注意保護板表面的濾水膜,防止其損壞而失去反濾的效果。     ③濾水管采用D100的PVC穿孔管外包無紡布,安放在砂墊層中間,平行布置,間距5m,兩端接集水管。     ④在砂墊層上鋪設(shè)兩層聚氯乙烯塑料密封膜,需要連接的地方用熱合粘接,搭接寬度大于20mm。嚴(yán)格保證加固區(qū)域的氣密性。首先是加強對密封膜的保護,為了防止砂墊層刺破密封膜,在砂墊層和密封膜之間鋪設(shè)了一層土工布。加固區(qū)四周挖了深度1m的梯形密封溝,將密封膜周邊貼土鋪設(shè)過溝后,在膜上填土壓實。在抽真空過程中,要注意檢查漏氣情況,及時修補。     ⑤在加固區(qū)四周布置了6臺射流真空泵,每臺泵平均控制面積為900m2。為避免停泵后膜內(nèi)真空度急劇下降,在真空泵和出水管的連接處布置有逆止閥和截門。     7、過程監(jiān)測     為了驗證加固處理的效果,并保證施工期間渠堤的安全,在真空預(yù)壓期間進行了持續(xù)的表面沉降、水平位移等監(jiān)測。     7.1表面沉降     預(yù)壓60天以后,最大沉降為322mm,最小沉降為136mm,平均沉降值為224mm。從實測結(jié)果可以看出,在開始抽真空的30天以內(nèi),表面沉降量比較大,前10天、20天和30天的沉降量分別占到總沉降量的45%、70%和78%,以后曲線變化趨于平緩。     7.2水平位移     由實測的土層隨時間和空間的水平位移數(shù)據(jù)可以看出加固區(qū)土層的變形是指向渠內(nèi)的。水平變位主要發(fā)生在深度小于8m的上部土層,最大水平位移總是發(fā)生在深度小于2m的土層。從時間上看,抽真空的初期側(cè)向變形速率較大,30天以后變形趨緩。三根測斜管的最大水平位移分別為66mm、47mm和53mm。     8、加固效果檢測分析     8.1固結(jié)度分析     利用實測的沉降量與時間關(guān)系曲線,根據(jù)下式可以推求地基的最終沉降量S        式中S1 、S2 和S3為在停止預(yù)壓以后的沉降-時間關(guān)系曲線上任取的三個時間T1 、T2 和T3(令T3-T2 = T2-T1 )對應(yīng)的沉降量。據(jù)此求得地基最終沉降量S=238mm,由60天的平均沉降量S60=224mm求得相應(yīng)的固結(jié)度U60=94%,滿足設(shè)計提出的固結(jié)度要求。     8.2力學(xué)強度指標(biāo)分析     為了檢驗地基土物理力學(xué)指標(biāo)在加固前后的變化,預(yù)壓前在加固區(qū)內(nèi)外進行了7孔十字板剪切和9孔靜力觸探試驗,預(yù)壓結(jié)束以后進行了其中3孔十字板剪切和1孔靜力觸探試驗。預(yù)壓前后力學(xué)指標(biāo)比較見表3。      表3    真空預(yù)壓加固處理前后淤泥層力學(xué)指標(biāo)對比 十字板剪切不排水強度Cu (kPa) 靜力觸探比貫入阻力PS(kPa) 預(yù)壓前 預(yù)壓后 前后比值 預(yù)壓前 預(yù)壓后 前后比值 16.4 47.3 2.88 221 1409 6.40 最大值74,最小值21.9,19點平均值47.3,均方差為17.5 -0.6~-5.4m深度范圍內(nèi)的平均值       由試驗結(jié)果可以看出,經(jīng)過真空預(yù)壓加固處理以后,淤泥質(zhì)土層的抗剪強度得到了顯著的提高,達(dá)到了原來值的2.88倍,并大于設(shè)計推算的平均不排水抗剪強度31kPa,可以滿足渠堤穩(wěn)定要求。     9、結(jié)語     (1)深厚的淤泥質(zhì)土層經(jīng)過真空預(yù)壓處理后,抗剪強度指標(biāo)能得到顯著提高。     (2)在塑料排水板真空預(yù)壓加固處理中,水平徑向固結(jié)度遠(yuǎn)大于豎向固結(jié)度,土體固結(jié)主要靠徑向排水固結(jié)。     (3)土體大部分的固結(jié)發(fā)生在預(yù)壓2個月左右,固結(jié)速率表現(xiàn)為前期很大,后期明顯變小。因此,從經(jīng)濟角度出發(fā),在滿足加固效果的前提下,可以合理縮短后期預(yù)壓時間和適當(dāng)減少后期部分預(yù)壓設(shè)備的運行。     (4)施工過程中注意加強氣密性檢查和修補是保證預(yù)壓效果的重要環(huán)節(jié)。    
發(fā)布:2007-07-28 10:44    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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