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煉油廠廢水的再生技術與應用

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簡介: 通過小試與中試研究,開發(fā)了一種新的煉油廢水再生工藝和技術,采用懸浮載體生物深度處理、臭氧部分氧化及生物活性炭處理等工序深度處理煉油廢水,COD,BOD,NH3-N,油,硫化物,SS,細菌等主要污染物被有效去除,總出水清澈,無色無味,可滿足工業(yè)用新鮮水、生活與辦公雜用、綠化等的水質要求,且處理費用低,運行穩(wěn)定可靠。
關鍵字:煉油廢水 生物深度處理 臭氧氧化 生物活性炭

0 前言

  煉油廠廢水是原油煉制與加工過程中產生的一類廢水,對環(huán)境的危害大。20世紀70年代以來,國內煉油廠大多采用老三套工藝處理此類廢水,外排水基本可以達標。國外煉油廠的噸油耗水量和產生的廢水量均很少,廢水一般采用三級處理,外排水的污染物濃度很低,廢水的回用率高[1~2]。國內煉油廠廢水回用的探索早在上世紀70年代就開始了,但由于種種原因,沒能堅持下去。90年代以后,我國的缺水矛盾突出,節(jié)水和廢水回用成為人們的共識,廢水回用的研究和應用也日益廣泛。

  煉油廢水的再生常采用物理、化學和生物深度處理方法,其中膜分離、高級氧化技術和生物深度處理是當前研究的熱點。膜分離技術主要用于煉油廢水的脫油、去除懸浮物或者除鹽?[4~5];高級氧化技術中氧化在煉油廢水回用中的應用較多,而電化學、光化學技術尚處于試驗階段[6];生物深度處理具有除污染效率高、運行可靠、費用低等優(yōu)點,能夠獲得良好的再生水[7~9]。還有研究者將達標外排水直接回用于循環(huán)水系統(tǒng),利用藥劑來達到控制結垢、腐蝕和殺生的目的[10~12]。

  從煉油廠廢水回用的現(xiàn)狀看,存在著一些缺陷,如污染物去除不徹底、除污染的種類單一、對循環(huán)水系統(tǒng)的影響大等,因此,開發(fā)簡單適用、高效可靠的廢水再生工藝或技術仍然十分必要和迫切。項目組經(jīng)過一年多的研究,完成了相關工藝的小試和現(xiàn)場中試,生產性廢水回用處理裝置也已進入應用階段,總出水回用到了循環(huán)冷卻水、辦公和生活雜用等領域。

1 煉油廠廢水回用處理的試驗研究

1.1 外排水的水質狀況

  中試在大港石化公司廢水處理場進行,試驗用水為該廢水處理場的外排水。主要水質指標如下:COD 80~140 mg/L,BOD 4.36~48.7 mg/L,NH3-N 6.91~77.65 mg/L,油一般低于10 mg/L,SS 52.3~92.9 mg/L,硫化物、酚低于1 mg/L,外排水的顏色呈暗紅色。

1.2 工藝流程及試驗裝置

1.2.1 工藝流程

  分別建小試和中試裝置各1套。中試裝置為研究的主體;小試裝置作為補充試驗用。中試的技術路線如下:外排水→懸浮載體生物氧化深度處理→絮凝沉淀→石英砂過濾→部分氧化→生物活性炭處理→消毒→清水回用。

1.2.2 主要試驗裝置

  (1)生物深度處理裝置:共有2套,高為1.8 m,有效體積分別為5.95 m3和4.95 m3 ,采用穿孔管曝氣方式。放置懸浮載體,兩個處理池可串聯(lián)或并聯(lián)使用。懸浮載體呈短圓柱狀,直徑為5 cm,高5 cm,由翼片和套環(huán)組成,密度與水接近,可自由浮動于池內不同位置,比表面積達230 m2/m3

  (2)沉淀池:1個。前段用鋼板隔成絮凝反應區(qū),絮凝劑采用無機高分子藥劑聚雙酸鋁鐵(P AF SC);中段為固液分離區(qū),后段被隔成清水區(qū),兼作提升泵的吸水井。

  (3)砂濾柱:直徑0.71 m,高3.15 m,放置石英砂,粒徑為0.9~2 mm,采用氣水反沖洗方式。

  (4)發(fā)生器的產量為3~5 g O3/h,與廢水的接觸采用鼓泡混合方式。

  (5)活性炭柱為鋼結構,直徑0.82 m,高2.65 m,放入不定形活性炭?;钚蕴繉儆诿嘿|炭,碘值和亞甲藍值都很高。

1.3 試驗系統(tǒng)的處理效果

  懸浮載體生物氧化工藝是一種新型水處理工藝,在固定填料生物接觸氧化工藝的基礎上發(fā)展而來,既有生物流化床的優(yōu)點,也有活性污泥法的特點,管理和運行十分方便。處理裝置投加填料后經(jīng)過4周左右(水溫20 ℃上下)就可培養(yǎng)出良好的生物膜,進入正常的試驗階段。

1.3.1 主要污染物的去除

  試驗系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行7個月,總進水和總出水的主要污染物濃度變化見表1。

  表1 中試裝置的主要污染物去除效果(2001年) 項目1月2月3月4月5月6月7月COD(mg/L)進水65.261.469.1109.3140.1122.9118.8出水19.211.938.328.439.428.838.7BOD(mg/L)進水15.415.311.111.820.517.417.4出水3.474.53.613.495.973.652.8NH3-N(mg/L)進水18.38.492.69.056.523.829.9出水5.651.770.666.4236.010.713.4油(mg/L)進水1.82.32.13.32.65.01.7出水0.20.560.940.660.230.630.38SS(mg/L)進水39.357.938.251.366.561.683.6出水16.614.217.211.426.013.320.2硫化物(mg/L)進水0.110.0670.0290.0440.0680.100.08出水0.0090.0070.0040.0080.0030.0040.002濁度(NTU)進水11.58.310.513.215.714.918.1出水1.51.22.341.912.812.472.37 注:以上數(shù)據(jù)為各月的平均結果,水溫為15~33 ℃;2001年4月后的投加正常,濃度為6~10 mg/L;主要工況條件為:生化深度處理的HRT為5~10 h,池內DO控制在3~5 mg/L ,絮凝劑的投加量為15 mg/L。

  由表1可見,主要污染物的去除效果良好。外排水深度處理后,COD<40 mg/L,月均去除率為44.6%~80.7%;BOD的去除率為67.5%~83.9%,出水BOD<6 mg/L,可滿足多種回用領域對BOD的要求。NH3-N的月均去除率為28.7%~79.2%,去除負荷率最高達到0.1 kg/(m3·d),NH3-N主要由懸浮載體生物氧化工序去除,去除效率受進水堿度的影響較大。油、硫化物、SS和濁度等的去除也十分徹底,分析表明硫化物和酚在生物深度處理工序就幾乎被完全去除。

  試驗裝置對總有機碳(TOC)有很好的去除效果。進水TOC月平均為22.4 mg/L,總出水平均為3.05 mg/L,總去除率達到86.4%;外排水的色度主要通過生物深度處理、氧化和活性炭吸附去除,總出水色度僅有10~20度;外排水的總細菌數(shù)為104~105個/mL,總出水為102~103個/mL,低于工業(yè)用新鮮水的指標。試驗表明,液氯和對回用水均有理想的殺菌作用,但前者的費用更低。

1.3.2 微量有機物的去除

  煉油污水的微量有機物種類與數(shù)量均較多。GC-MS分析表明,外排水分子量100以上的有機物共147種,總濃度為1409.63 μg/L,出水共有74種物質沒有檢測到,66種物質的濃度顯著減少,微量有機物的總濃度為52.49 μg/L,降低了96.3%??梢?,微量有機物的去除十分徹底。

1.3.3 懸浮載體與活性炭的微生物狀況

  生物處理池穩(wěn)定運行時,填料表面呈褐色至淺褐色,分布著一層致密、均勻的生物膜,生物量較高,每個填料的生物量為0.118 5~0.177 3 gTS,揮發(fā)性成分占50%以上,表明填料上積泥少,膜的活性很高。生物膜上有數(shù)量眾多的球狀細菌、桿狀細菌,此外,還有某種不知名的微小生物體。光學顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),附著在懸浮載體填料表面的動物主要是纖毛類原生動物,輪蟲、環(huán)節(jié)動物等后生動物也時有出現(xiàn)。總之,填料表面的生物相非常豐富,十分有利于污染物的去除。

  在活性炭的表面或巨孔微生物生長的區(qū)域,既有很小的菌落,也可以看到單個或幾個連在一起的菌群,以球菌和桿狀菌為主。這說明細菌主要生長于活性炭的表面或者巨孔內,水和污染物可以自由地流動而不會影響炭的吸附功能。被吸附的污染物除了大分子物質外還有氧化后的中間產物,它們可以作為微生物生長的良好基質,細菌除了將這部分易降解的物質代謝外,還可以利用共代謝分解大分子物質,甚至某些細菌通過誘導效應產生和分泌特定的酶,直接氧化或分解大分子物質,實現(xiàn)活性炭的微生物再生。

  從活性炭的靜態(tài)吸附和培養(yǎng)微生物后連續(xù)運行的試驗也可反映出,微生物生長后,活性炭的吸附能力提高了一倍以上,即從257.49 mgCOD/gAC提高到了536.37 mgCOD/gAC。

2 煉油廢水再生工藝的工業(yè)化應用

  大港石化公司所在地區(qū)的水資源非常短缺,從2000年開始新鮮水的價格就超過了3元/m3 ,公司每年需支付巨額水費,嚴重制約著企業(yè)的長期發(fā)展。公司年排放廢水量近300萬m 3,這部分水如果回用,既可以減少環(huán)境污染,節(jié)約大筆購水費用,還為公司的長遠發(fā)展提供了足夠的水源保障。2001年8月,公司根據(jù)小試和中試的研究成果,將原有處理規(guī)模為180 m3/h的廢棄裝置進行技術改造,建設了廢水回用工程,設計處理水量為300 m3/h 。

2.1 廢水回用工程的技術路線

  廢水回用工程將充分利用原裝置,根據(jù)現(xiàn)場情況,工藝路線略做調整:沉淀工序由原有氣浮池替代,氧化工序暫用增氧處理代替,預留發(fā)生裝置和氣水混合設施的位置。新建砂濾池、炭濾池(含增氧池)等構筑物。廢水回用工程的工藝流程見圖1。


圖1 廢水回用工程的工藝流程示意

2.2 主要處理構筑物

  (1)調節(jié)池。由原隔油池改造而成,總體積為1200 m3,內置空氣管線。功能為調節(jié)水質和沉降部分懸浮物。冬季水溫過低時通過蒸汽可對外排水適當升溫。

  (2)生物深度處理池。共4個,由原一級氣浮池、調節(jié)池和均質池改造而成,水力停留時間為10 h,主要用于去除外排水的溶解性污染物質。每個池內布設若干組穿孔管曝氣單元,各曝氣單元的氣量可調。池內放置懸浮載體填料,填料的投配率為30%~50%。生物處理池進口安裝流量計、溫度計,堰流出水。

  (3)絮凝氣浮池。由原后浮選池改造而成,池的前端被改造成絮凝反應區(qū)。絮凝藥劑聚雙酸鋁鐵投加到生化處理的出水管處,經(jīng)管道混合后進入反應區(qū),該區(qū)設置機械攪拌槳。氣浮出水有10%~20%回流。

  (4)石英砂過濾池。新建構筑物,共4格,用于去除殘余的微小懸浮物。石英砂粒徑為0.6 ~1.1 mm,下向流過濾,池底采用穿孔管集水;4格并聯(lián)運行,可單獨反沖洗。反沖方式為氣水聯(lián)合反沖洗。濾出水分為3路:一部分進入綠化水罐供全廠綠化、景觀用水;一部分流入清水池用作砂濾池和炭濾池的反沖洗用水;其余大部分水進入后續(xù)深度處理裝置。

   (5)增氧生物活性炭濾池。增氧池與活性炭濾池合建。增氧池水力停留時間約為0.58 h,設置曝氣系統(tǒng)充氧,以提高砂濾池出水的DO,為后續(xù)活性炭表面的微生物提供代謝所需的氧。生物活性炭濾池主要用于吸附水中的大分子有機物和去除色度。池內放置無定形炭,碘值達 1000 mg/g左右。炭的表面或巨孔內所培養(yǎng)的好氧微生物可利用氧降解所吸附的有機物。濾池分為4格,并聯(lián)運行,池底布置穿孔集水管和穿孔布氣管。反沖洗時先空氣沖洗,然后水力沖洗。沖洗的頻率可根據(jù)水頭損失的狀況而調整,一般可7~10 d沖洗1次。

   (6)消毒池與儲水罐。消毒池由原表曝池改造而成,采用氯氣消毒的方式。液氯氣化后經(jīng)加氯機送入進池水管,殺滅細菌和藻類后總出水由泵打入儲水罐、最后進入供水管線滿足全廠生產和辦公雜用。

   (7)清水池和反沖洗出水池。分別由后曝氣池和隔油池的一部分改造而成,兩池的有效容積均為270 m3,功能分別為提供反沖洗用水和接受反沖洗后的出水。清水池的水量可滿足砂濾池和炭濾池的兩格反沖洗水量。反沖洗出水被送入排水車間的不合格水罐進一步處理。

  目前,廢水回用工程已竣工投產,裝置試運行后出水正常,至今處理水量已超過了30萬m3 ??偝鏊疅o色無味,多種污染物濃度都很低,總細菌數(shù)小于103個/L,完全達到了工業(yè)循環(huán)水、生活與辦公雜用的水質條件,已回用到了多個需水領域。

3 技術經(jīng)濟分析

3.1 經(jīng)濟效益分析

  廢水回用裝置正常運行后,按處理水量300 m3/h計算,每年可再生廢水262.8萬m3,每深度處理1 m3水的費用主要由以下幾部分組成:能耗費用0.47元,藥劑、活性炭等易耗材料費共0.51元,人工費用為0.15元,設備折舊費按10年折舊為0.46元。則每深度處理1 m3的廢水:不計折舊的處理費用為1.13元,計設備折舊則為1.59元。

  工業(yè)新鮮水的價格按3元/m3計,排污費按0.1元/m3計,則回用的凈收益為(按10 年折舊計算):1.51元/m3。每年產生的經(jīng)濟效益十分顯著,運行3年多即可收回全部成本。

3.2 社會與環(huán)境效益

  工程的運行不僅可為公司找到一條穩(wěn)定的第二水源,解決了企業(yè)的水饑渴矛盾,而且每年可節(jié)約大量的新鮮水,緩解了地區(qū)的缺水危機,因此項目的社會效益十分突出。

  此外,每年可削減外排COD的總量236 t左右,對于地區(qū)的水環(huán)境保護和生態(tài)恢復都有重要的意義。

4 小結

   (1)采用懸浮載體生物氧化、砂濾和生物活性炭等工藝深度處理煉油廠外排水,去除污染物的種類多、效率高,總出水的水質良好,可作為工業(yè)新鮮水、生活、辦公雜用水、景觀水等。

   (2)部分氧化結合生物活性炭深度處理,的投加劑量低,活性炭的使用壽命長,對微量有機物和色度的去除效率高;整個工藝主要利用生物方法氧化和分解污染物,副產物少,后處理簡單,無需大量的后處理費用。

  (3)根據(jù)中試研究的成果而建立的廢水回用工程,出水的水質好,裝置運行穩(wěn)定,水的處理費用低。

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 ?◇作者通訊處:200092 上海同濟大學 城市污染控制國家工程研究中心
 ?○電話:(021)65983868(O)
 ?○E-mail: bhctxc@263.net
 ?○龐小東 300280 天津中國石油大港石化公司

發(fā)布:2007-07-29 12:45    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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