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建筑工程項目管理軟件

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利用煤矸石為原料燒制水泥的研究

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1 引言
利用煤矸石為原料生產(chǎn)水泥,在外省已有成功的經(jīng)驗,但是,廣西的煤矸石成分與外省的煤矸石成分區(qū)別較大。外省煤矸石主要含SiO2、Al2O3等成分,CaO含量較低,只能用來代替粘土質原料,所以摻量較低,只占全黑生料的10%左右。廣西地處石灰?guī)r地帶,其煤層處于石灰石夾層之間,開采出的煤矸石以CaO和SiO2為主,因此,不僅可以用于代替粘土質原料,而且可代替部分石灰石,煤矸石摻量可達全黑生料的30%。
廣西合山礦務局開采煤已有80多年歷史,現(xiàn)有煤矸石儲存量達1050萬t。廣西建材工業(yè)學校與廣西合山礦務局組成聯(lián)合科研小組,共同研究利用煤矸石為原料燒制水泥。在實驗室小試、土立窯中試的基礎上,于1993年1月在廣西合山礦務局現(xiàn)有4.4萬t/a的生產(chǎn)線上進行工業(yè)性生產(chǎn)試驗。此次工業(yè)性試驗,共生產(chǎn)立窯熟料992t,磨制普通硅酸鹽水泥1078.25t,試驗過程表明,利用煤矸石為原料生產(chǎn)水泥,能滿足生產(chǎn)工藝要求,生料易燒性好,生產(chǎn)出的水泥色澤好,為黑色,用戶使用后反映良好,產(chǎn)品經(jīng)廣西建材產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測站抽樣檢測,其性能和各項參數(shù)均符合GB175-85的要求。 2 生產(chǎn)條件及試產(chǎn)情況 2.1 主機設備 生料磨采用Φ1.83×7m開路磨機,配料系統(tǒng)采用微機控制配料。 立窯采用Φ2.2×7m液壓塔式機立窯,成球采用預加水成球系統(tǒng)。 水泥磨采用Φ1.83×7m開路磨機,配料采用電磁振動給料機配料。 2.2 原、燃料化學成分 各原、燃材料化學成分詳見表1,煤的工業(yè)分析見表2。
表1 原、燃料化學成分(%)
物料名稱燒失量SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgO
石灰石41.963.171.020.6052.100.97
煤矸石33.7620.132.161.5639.161.27
粘 土10.5356.3416.3110.710.460.76
鐵礦石11.5717.4821.3939.600.55-
煤 灰54.9222.3912.322.02-
螢石CaF2=70.00%
表2 煤工業(yè)分析(%)
名稱WadVadAadFCadQnet,ad(kJ/kg)
1.477.3233.0358.1822040

2.3 率值的選取 本次試驗采用螢石,結合煤及煤矸石中的SO3形成復合礦化劑,由于原料中含鋁較低,為了提高早強礦物含量,只有通過提高KH值來達到,為了保證f-CaO的吸收,促使C3S的形成,必須要有一定量的液相,因此,此次試驗采用高飽和比、高鐵配料方案。各率值控制指標為:KH=1.00±0.02,n=1.80±0.1,P=0.8±0.1,熟料熱耗Q=4598kJ/kg熟料。
考慮到全部摻煤矸石不摻粘土,會影響生料的成球質量,不利于窯的煅燒,從而影響熟料產(chǎn)、質量,此次試驗考慮兩個方案見表3。
表3 兩試驗方案的配比(%)
方案石灰石煤矸石粘土鐵礦石螢石
1號50.530.002.504.0012.001
2號47.035.54-4.4012.001
2.4 生料化學成分
表4 生料化學成分
序號燒失量SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOKHnP
140.611.552.813.5635.201.050.911.810.80
240.710.852.723.7137.640.761.061.700.74
340.111.052.674.0437.930.781.041.650.66
440.210.852.523.4737.920.631.071.810.73
536.911.782.763.5937.110.670.951.850.77
638.111.222.653.8337.110.971.001.730.69
740.311.102.503.2337.780.641.051.940.77
841.910.482.103.3536.180.731.071.920.63
注:后兩個樣為第2號配料方案。
2.5 熟料化學成分
表5 熟料化學分析
序號化學成分率 值礦物組成
lossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOf-CaOKHKHnpC3SC2SC3AC4AF
10.2820.805.266.4163.690.901.960.910.851.780.8244.2526.253.1119.49
21.3219.285.06.4165.531.321.960.980.921.680.7956.7112.492.5219.49
30.3619.114.816.4165.110.782.861.030.961.700.7563.097.191.9119.49
40.0019.735.305.9364.701.621.650.980.921.760.8957.3913.274.0218.03
50.1419.114.895.7564.711.393.221.020.94-1.80.8559.1110.193.2417.48
60.1120.244.936.5963.030.912.200.930.871.760.7546.8822.651.9320.03
70.2719.844.897.1963.790.973.760.960.881.640.6847.8821.080.8121.86
80.1519.334.646.3564.291.452.671.000.931.760.7357.8511.771.5619.20
90.1519.393.975.7566.231.034.391.060.961.990.6964.596.864.8017.48
10-0.118.774.275.9964.791.274.001.060.961.830.7163.186.141.1918.20

注:后兩個樣為第2號配料方案。
2.6 熟料物理性能
熟料物理性能見表6。
表6 熟料物理性能
序號細度凝結時間抗折強度抗壓強度
初凝終凝3d7d28d3d7d28d
12.44:206:354.05.37.624.933.649.4
22.85:697:154.35.87.823.538.050.4
33.06:408:105.06.98.329.743.659.9
43.87:308:274.45.98.424.034.855.41
54.46:407:544.56.18.127.438.557.4
65.46:308:355.16.68.428.840.860.0
75.66:508:274.66.18.226.137.056.0
84.26:358:104.35.97.825.536.857.1
94.86:308:104.86.38.228.039.257.8
103.85:508:004.36.07.825.636.857.1

從以上結果分析,有兩個熟料強度接近500號,其余8個熟料強度達550號以上。
2.7 水泥物理性能
由自治區(qū)建材產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測站抽樣檢測,水泥物理性能見表7。
表7 水泥物理性能
序號細度凝結時間安定性抗折強度抗壓強度
初凝終凝3d7d28d3d7d28d
14.42:273:42合格5.26.58.028.840.956.7
24.24:506:30合格3.85.47.321.437.658.3
35.06:076:57合格3.95.47.420.038.057.5
44.62:053:25合格5.46.68.229.042.457.3
54.84:506:40合格3.85.67.421.237.555.7
從抽檢的5個樣可以看出,有兩個樣強度達525號,三個樣達425號。 2.8 水泥的配化
熟料∶礦渣∶石膏=92∶6∶2。
3 主要技術關鍵
3.1 搞好煤矸石預均化
3.2 生料配料 根據(jù)均化后的煤矸石以及其它原燃料成分情況,選擇一個合適的配料,由于各種原燃材料中Al2O3含量較低,此次試驗選擇了高飽和比、高鐵配料方案。
3.3 煅燒 由于煤矸石配料與以往的配料方案不同,生料的不同在窯面反映的情況也不一致,因此,需要使窯工逐步適應這種料子的煅燒。
4 主要技術指標 4.1 均化后煤矸石TCaCO3標準偏差<1.5% 此次試驗,共使用近600t煤矸石,用一部鏟車均化了2d,然后從不同方向,不同層次取了24個樣進行分析,其TCaCO3值平均為71.08%,標準偏差為1.34%。 4.2 出磨生料控制指標 TCaCO3=68.5%±0.5% 合格率>30% TFe2O3=4.0%±0.2% 合格率>30% 細度<10%  4.3 熟料 熟料強度>500號 f-CaO<3.5% 
4.4 出磨水泥 SO3<2.8% 細度<5% 
4.5 出廠水泥 符合GB175-85對425號和525號普通硅酸鹽水泥的要求。
5 試驗分析
從試驗過程中可以看出,1號方案和2號方案均能滿足工藝要求,熟料煅燒質量良好。從窯面情況看,料易燒,上火快,燒成反應速度快。出窯熟料f-CaO較低,最高為4.39%,最低為1.65%,平均2.87%。在煅燒近9d的時間里,平均每天窯產(chǎn)量在110t,在試驗過程中,考慮到窯工對此種料煅燒的適應性,避免由于搶產(chǎn)量造成漏生,保證燒成率。開始幾天,我們有意識的把生料庫下料量降低一些,從而控制窯的產(chǎn)量,待窯工適應此種料的煅燒后,再加大一點下料量。窯工反映此種料易燒,窯的產(chǎn)量還可以有較大幅度的提高。2號方案與1號方案相比,其成球質量稍差,料球表面粗糙,強度稍差,成球不易控制。入窯煅燒后炸球較多,熟料中f-CaO增加。 從試驗的配料方案、試驗出的水泥性能看,此種水泥具有道路水泥的特性。其熟料中C3A含量較低,最高為4.02%,最低為0.80%,平均2.11%,因此,其抵抗變形的能力較大,反映出來是其后期抗折強度比較高,收縮變形比較小,脫模后其表面比較光滑。另外,熟料中C4AF含量較高,最高21.86%,最低17.48%,平均19.08%。C4AF是一種耐磨性較高的礦物,每增加1%的C4AF,水泥耐磨性的提高遠較增加1%的C3S來得顯著,耐磨性提高的幅度是后者的7~17倍,道路水泥熟料中通常要求C4AF含量大于18%,而采用煤矸石為原料生產(chǎn)的熟料中C4AF達19.08%,因此其耐磨性是好的。再者,試制出的水泥初凝時間較長,均大于2h,能滿足道路的施工程序,因此,利用煤矸石為原料,不僅可生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥,而且也可以生產(chǎn)道路水泥。 從上述情況分析可得出以下結論:
(1)采用本地煤矸石為原料生產(chǎn)水泥,在工藝技術上是可行的,煤矸石代替80%的粘土和30%的石灰石,總摻量占全黑生料的30%,可以生產(chǎn)出高標號水泥。
(2)采用煤矸石為原料配制的生料易于煅燒,燒成反應速度快,熟料中f-CaO較低,熟料強度高,產(chǎn)量也較高。
(3)單位熟料煤耗降低10.78%,電耗降低1.6%,有利于節(jié)能,降低水泥生產(chǎn)成本。
(4)采用煤矸石為原料,投資少,可大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
(5)有利于保護土地資源,變廢為寶,減少環(huán)境污染,有很好的社會效益。
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發(fā)布:2007-08-14 11:05    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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