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1999年三峽工程左岸電站廠房施工

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簡介: 三峽左岸電站廠房在1999年施工中取得了較好成績,本文介紹了在保護層開挖、設備布置、固結灌漿、混凝土溫控、金結安裝施工中采取的一系列措施。
關鍵字:左岸廠房 施工措施 成果

1 施工簡述

  1999年是左岸電站廠房開挖掃尾完工,固結灌漿基本結束,金結和機電安裝全面展開,混凝土澆筑進入高峰期的一年。承擔該項目施工的三七八聯(lián)營總公司發(fā)揚不等不靠、團結務實、爭創(chuàng)一流的精神,圍繞混凝土施工這個主題,三次優(yōu)化施工組織設計,強化質量管理力度,加大資源投入,科學施工,均衡生產(chǎn),超額完成了土石方開挖、灌漿、混凝土澆筑、金結和機電預埋計劃,全年實際完成混凝土澆筑52.29m3,是年計劃量44.83m3117%,提前43天跨入200O年。完成的主要工程量見表1。所完成的工程量合格率100%,優(yōu)良率80%以上。施工形象除1#6#區(qū)(上游墻)因穿墻管安裝推后略滯后總進度要求外,區(qū)(機窩)、區(qū)(副廠房)均滿足總進度要求,7#14#機超前總進度23個月。

1 左岸電站廠房1999年完成主要工程量表


指標內容

完成投資(億元)

完成主要實物工程量


土石方開挖(m3)

混凝土(m3)

金結機電埋件(t)

灌漿(m)


計劃量

3.38

6.42

44.83

2038

9700

完成量

3.68

11.87

52.29

2657

13496

完成百分比

109%

185%

117%

130%

139%


本合同金額為13.97億元

2 確保任務完成采取的主要措施

2.1 抓好開挖尾工,優(yōu)質、安全、按期給混凝土施工交出工作面

  廠房開挖包括在一期和二期三個標段之內,其中一期工程二個標段合計完成開挖量789.83m3,二期工程完成278.27m3。要確保1999年廠房混凝土44.83m3任務的完成,抓好安m14#機廠房和尾水剩下部分保護層開挖及清基交面工作是首要任務,而開挖爆破區(qū)距混凝土施工區(qū)僅3040m。為保證開挖放炮不影響已澆混凝土質量,在開挖中采取了以下措施。

2.1.1 保護層開挖一次到位

  邊坡3.5m和水平建基面2.5m厚保護層開挖,采用光面爆破,一次成型法。孔距控制在5060cm,線裝藥量控制在180220g/m,手風鉆造孔,一次鉆孔深度34.5m,距設計線預留58cm超挖余量,從而獲得半孔率95%以上,超欠挖平均<10cm,不平整度平均≤15cm的效果。

  對溝槽處采用先挖心,后挖垂直保護層,最后結合水平光爆一次成型。有棱角處設減震孔,頂部預留壓重的方法。成型的梯臺、槽邊、棱角分明整齊,半孔率在92%以上。由于采取以上措施,開挖區(qū)距新澆混凝土最近的距離,質點振速控制在O.261.81cm/s范圍之內,低于設計標準。

2.1.2 預防飛石對混凝土施工區(qū)的影響

  大面積的保護層開挖,飛石對近距離混凝土澆筑的影響是較難解決的問題。廠房施工采用控制線裝藥量和單響藥量,微差分段起爆,加密孔距,減少層厚,起爆層表面鋪砂袋,砂袋上加鋼絲網(wǎng),網(wǎng)用鋼絲繩聯(lián)接,錨筋固定的方法,較好地解決了飛石對混凝土施工區(qū)的影響。

2.1.3 特殊危險區(qū)采用靜態(tài)爆破法

  在尾水左邊坡修坡、廠前區(qū) 81.7m以上左邊坡剩余開挖量、安Ⅱ72.3 m新增轉子坑、門機軌道拆除等特殊危險區(qū)段開挖中,采用膨脹劑靜態(tài)爆破法,孔距2030cm,排距3040cm,梅花形布孔,梯段一般控制在23m,最大4.5m。(風化嚴重,裂隙發(fā)育區(qū)段,遇冬季施工,一般間距為1020cm,排距1520cm),靜態(tài)爆破劑用量一般為2338kg/m3,最高達44kg/m3

  1999年廠房采用這種方法開挖4000m3基巖,解決了近距離開挖對混凝土施工區(qū)的干擾。此方法雖然費用較高,施工周期長,但解決了混凝土施工中修改開挖、臨建工程拆除、遺留工作面處理等難題,所開挖的建基面爆破損傷少,半孔率達97%以上,超欠挖在±6cm之內。

2.1.4 優(yōu)質安全按期交面

  二期皿標段吸取了一期開挖的經(jīng)驗教訓,在組織上采取清基交面工序責任制,哪個工區(qū)開挖的工作面交給哪個工區(qū)澆混凝土,不搞內部互相交面,交面任務與混凝土澆筑任務同時下達,使作業(yè)人員沒有僥幸心理,不存幻想,沒有退路。施工中一切工序按程序辦,自上而下交面,每次開挖下鉆都復測孔位坐標。為保證交面沒有欠挖點,垂直造孔進尺2m內用羅盤檢查校正鉆機斜度24次,水平造孔設置鉆機樣架,交面時在架立筋上用鋼筋平拉交面區(qū),大大提高了一次交面的合格率,經(jīng)常出現(xiàn)初驗和終驗一次通過的情況。

  二期標段高質量、保安全、快速、按期交面,基巖交面后不給混凝土施工遺留工作量,交面后就能上鋼筋、立模板的作法是1999年廠房超額完成混凝土生產(chǎn)計劃的基礎,也是二期標段開挖交面的成功經(jīng)驗。

2.2 增加設備投入,確保澆筑手段滿足施工需要

  由于一期增加了部分開挖量,蘇覃路推遲開挖,1998年特大洪水影響基坑抽水等因素,混凝土澆筑形象雖經(jīng)施工單位的努力,但截止1998年底1#6#機仍滯后總進度近兩個月。原計劃廠房使用的5MQ2000門機又調給其它標段一臺,這樣要想趕搶1#6#機的工期,使廠房工程達到總工期的要求,混凝土的澆筑手段成了需要解決的重要問題。

  根據(jù)這一情況,參加三峽建設的各方都高度重視。施工單位不等不靠,把投標時的9臺門機增至16臺門機,增加安拆6臺次(詳見表2)。

2 1999年底前廠房混凝土垂直運輸手段一覽表


序號

名稱型號

運轉工況

安全幅度(m)
max/min

起重量(t)
max/min

軌距(m)

軌型

轉盤距軌高(m)
低架/高架

進場情況()


投標

實際


1

MQ2000高架門機

澆筑工況安裝工況

71/22

20

15

QU80

23.86/66.70

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SDSQ1260門機

50m扒桿
62.8m
扒桿

45/18
56/32

20/60
10/30

10.5

QU80

30

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MQ60
10/30t
門機

10t吊鉤
30t
吊鉤

45/16
20/16

10
30

7

QU70

9.5/28.8

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

MQ540
10/30t
門機

澆筑工況
起重工況

37/18
37/18

10
12/20

7

P50

6

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MD900塔機

20t吊鉤
32t
吊鉤
50t
吊鉤

70/46
70/28
70/20

10/30
11/32
9/50

8

QU80

7.66/89.08

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

MQ710
10/30t
門機

10t吊鉤
30t
吊鉤

62
22

10
30

10.5

QU70

10/29.58

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

WD-400履帶吊

10t吊鉤
15t
吊鉤

26/12
14/12

10
15

/

/

/

2

2


  增設的MQ540MQ600門機針對其安拆快,臂桿短的特點,主要布置在廠房區(qū)。這些門機的安裝解決了MQ2000門機安裝時段長,廠房初期混凝土施工門機不足的矛盾。門機增設方案的落實,大大加快了廠房混凝土的施工速度,混凝土施工強度明顯提高,二季度開始廠房混凝土月澆筑強度均在4m3以上,7、8、910月連續(xù)突破5m3大關,月最高強度達55988m3,超過了標書47442m3的施工組織設計最高強度。

2.3 抓好固灌質量,避免工序干擾,為混凝土澆筑創(chuàng)造條件

2.3.1 左岸廠房固灌完成情況

  1999年是左岸廠房固結灌漿的第二個高峰年,全年共完成固結灌漿2181孔,2863個灌漿段,灌漿13496m,是計劃9700m139%。已驗收的1925個孔,合格率100%,優(yōu)良率85.25%。15個單元工程全部合格,12個評定為優(yōu)良,優(yōu)良率80%。

  1998524日開工,截止2000年元月20日,除左廠1#機、3#機共有21個設計增加孔引至 44.0m廊道,待接觸灌漿完成后再施工;安抽排廊道17個孔為避免施工干擾未施工外,其余按已發(fā)設計圖工程量全部完成,共計完成固結灌漿20471m,占合同工程量34276m57.3%,是已交圖紙工程量的99%。

2.3.2 左岸廠房基礎及灌區(qū)簡介

  左岸電站廠房基礎為前震旦紀閃云斜長花崗巖,局部有侵入性結晶花崗巖脈及輝綠巖脈,巖體主要為微新巖體,塊狀結構,完整性較好,巖性均一,透水性微弱,可灌性差,基巖透水率q一般小于5Lu,受爆破影響,淺層可達510Lu,最大發(fā)生在8#機,透水率為13.82Lu,巖體絕大多數(shù)為優(yōu)質或良質巖體,屬微透水或極微透水范圍。

  廠房基礎部位有F4、F5、F7F18、F19F20、F22等斷層,斷層一般膠結較好,斷層沿線分布有少量寬度不等的中等質體。

  根據(jù)以上所述巖性,加上開挖質量較好的實際情況,在保證質量的前題下,設計適當減少了部分灌漿量(與標書相比),所設灌區(qū)主要分布在廠房區(qū)區(qū)的基巖平面和壩后坡陡立面,安、安垂直于壩軸線的陡立面上。

2.3.3 避免工序干擾采取的主要技術措施

  (1)將壩后陡立坡 28.8m以上原施工組織設計的有蓋重灌漿改為無益重灌漿,利用區(qū)尾水肘管施工周期長的間隙期,與肘管模板安裝同步進行I區(qū)和壩后坡的灌漿施工,減少了灌漿所占直線工期。壩后坡采用無益重灌漿,不但減少了混凝土鉆孔工作量,也解決了廠房鋼筋多,預埋多,儀器多,可能損傷它們或堵塞接觸灌漿盒及管路的矛盾。

  (2)區(qū)利用廠房門機占壓時間較長的時段,在19.9m平面上打孔引管,在25.2m高程上進行灌漿施工(未打孔都預埋引管),減少了混凝土的鉆孔時間,縮短了灌漿所占直線工期,避免了施工干擾。

  由于采取了以上兩項技術措施,加上設計根據(jù)地質情況減少了灌漿工程量,灌漿所占的直線工期大大低于原施工組織設計,確保了1999年施工任務的全面完成。

2.3.4 灌漿的主要工藝流程及灌漿方法

  (1)灌漿工藝流程 物探孔鉆孔測試抬動觀測孔鉆孔及觀測設施安裝→Ⅰ序孔鉆孔沖洗壓水灌漿→Ⅱ序孔鉆孔沖洗壓水灌漿檢查孔鉆孔取巖芯壓水檢測封孔物探孔測試抬動觀測孔、物探孔封孔。

  (2)灌漿方法 采用自上而下,孔內循環(huán),段頂阻塞的施工方法。壓水灌漿時發(fā)現(xiàn)冒水、漏漿,采用嵌縫,表面封堵、低壓、濃漿、限量、間歇灌漿等方法進行處理。

2.3.5 為保證質量采取的新工藝

  在施工中采用水泥濕磨機濕磨水泥,高速攪拌制漿,保證了漿液質量;采用灌漿微機自動記錄儀,對施工過程的沖洗、壓水、灌漿進行全過程自動監(jiān)護記錄,減少了人為的記錄數(shù)據(jù)誤差;物探孔單孔采用超聲波儀,垮孔采用巖土工程質量檢測分析儀測試,提高了質量評定的科學、真實、準確性。

2.3.6 灌漿成果評定

  廠房1999年完成固結灌漿2181孔,2863個灌漿段,灌漿13496m,總灌入水泥量48319.57kg,單位注入量6.92kg/m,其中序孔平均13.OOkg/m,序孔平均1.01kg/m,灌后透水率平均為0.18Lu,最大為0.67Lu,均小于設計3Lu的允許值。抬動觀測均未超過100μm,遠小于設計規(guī)定的200μm的規(guī)定。壩后坡無蓋重灌漿物探檢查選在有代表性的4#機,聲波波速比VP灌后比灌前提高1.06%3.41%;有蓋重灌漿選在安基巖整體性較差的區(qū)進行,灌后灌前VP值平均提高6.29%10.96%

  通過壓水檢測和物探檢查,一方面證實了廠房基礎巖石整體性較好,爆破對巖體的整體性影響較小。另一方面說明灌漿采用的材料、設備、工藝、措施、灌漿壓力得當,提高了巖體的整體性,減少了透水率,灌漿效果滿足設計要求,符合一般灌漿規(guī)律和三峽的地質特性。

2.4 做好混凝土溫控工作,確保混凝土施工質量

  左岸廠房1999年混凝土溫控重點體現(xiàn)在5個方面:尾水管頂板封閉塊回填;14#機填塘混凝土施工;高溫季節(jié)混凝土澆筑;低溫季節(jié)混凝土保溫;安14#機約束區(qū)混凝土澆筑,其施工情況分述如下:

2.4.1 封閉塊混凝土的施工

  三峽電站700MW尾水管具有三跨空腔和體積大的結構特點。肘管段為單腔最大輪廓跨度31.14m,高6.75m,擴散段分為三個空腔,單跨9m,斷面高度向下游遞增,到出口處為12.4m,底板厚度57m。廠房和尾水管基礎座落在閃云斜長花崗巖上,基礎約束程度高。受施工期水泥水化熱作用及外界溫差的影響,尾水管底板、邊墩、中墩及頂板將產(chǎn)生較大溫度應力。因此在層水管頂板預留封閉塊,待一期混凝土達到設計要求的20℃,并完成大部分自身體積變形后(設計要求間隙不少于一個月),在低溫季節(jié)當年11月至次年3月期間回填,以形成尾水管整體結構。

  肘管段共設三個封閉塊,在頂板812(34.OO42.00)預留??缰性O一個封閉塊,寬2m,深10m,長12m;擴散段每個中墩上各設一個封閉塊,自肘管封閉塊端一直延伸至尾水槽,寬2m,深26m,長12.21m;設計要求封閉塊回填分層厚度不大于2m,層間隙期為57天。

  針對廠房基礎交面滯后,大型起吊手段形成較晚,封閉塊回填可能推后這一情況,經(jīng)設計研究,采用提高混凝土抗裂能力,合理安排混凝土施工程序和進度,控制混凝土最高溫度,加強混凝土表面養(yǎng)護,控制回填厚度及澆筑溫度等措施,最遲可將封閉塊回填延至5月份完成。

  根據(jù)這一要求,施工中采用增加設備、人員和小機具資源投入,三班準備倉號,嚴格控制高溫季節(jié)澆筑混凝土的質量和溫升,延長低溫混凝土的澆筑時段,回填混凝土控制在7℃,最薄時1m回填一層,將原來15天上升一層混凝土,加快至710天上升一層等綜合措施,在19993月底前將1#3#、4#、5#機封閉塊全部澆完,2#機椎至4月份澆完,滿足了設計對封閉塊回填混凝土的要求。6#13#11月份從左至右陸續(xù)開始回填,預計均可在20003月底結束,14#機可在20005月份結束,均滿足設計要求,與計劃工期相比略有提前。

2.4.2 填塘混凝土的施工

  廠房填塘混凝土除13#機有少量一部分外,均在14#機河床深槽部位,建基面為14.50m,22.OOm以下部位為填塘混凝土,根據(jù)設計要求,填塘混凝土必須降至20℃時上部混凝土才能繼續(xù)上升。該部位由于受用邊開挖影響,19993月份才陸續(xù)開澆混凝土,為滿足技術要求,施工中除采用一般溫控措施外,還采取了三條重要措施。

  (1)優(yōu)化配合比 提前進行混凝土的優(yōu)化配合比試驗,從中選出最優(yōu)方案。選用R90200#D150S8的混凝土標號指標,四級配,坍落度控制在3cm,水膠比0.5,粉煤灰摻量35%,水泥用量129kg,用水92kg,最大限度地降低溫凝土中水泥的水化熱指標。

  (2)減少層厚,通水冷卻 混凝土澆筑層厚由2m減至1m,按間距O.75m埋設1#鐵皮冷卻水管,通河水1520天,以利混凝土的內部散熱。

  (3)加快人倉強度,常流水養(yǎng)護 布置兩條專用施工棧橋,保證兩臺施工門塔機同時入倉。混凝土水平運輸車輛不少于6臺,入樓開專用通道,倉內人員不少于25人。施工中曾多次調用相鄰標段的胎帶機配合,混凝土入倉強度平均達仍m3/h,最高達127m3/h,使?jié)仓囟瓤刂圃?span lang="EN-US">11℃之內。通過以上措施,14#機填塘混凝土雖推遲至5月份澆完,但混凝土內部溫度控制達到了設計技術要求。

2.4.3 高溫季節(jié)混凝土的施工

  高溫季節(jié)混凝土的施工在國務院委托專家組的指導下,各方面的工作都有改進和提高。成立了混凝土溫控小組,組建了專業(yè)溫控隊伍,落實了責任體系,及時研究、解決混凝土溫控方面遇到的問題,施工中重點采取如下措施。

  (1)原材料 重點解決人工砂含水率偏高問題,下岸溪人工砂系統(tǒng)所有皮帶運輸和成品砂倉都完善了雨蓬,自然脫水倉增設盲溝,新購置安裝20臺脫水篩,1臺直線篩,將含水率控制在6%7%

  (2)拌和樓 82m拌和樓采用骨料二次篩分、二次冷卻、加片冰、加冷水生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)的7℃混凝土經(jīng)2459次檢測,合格率為91.2%,14℃混凝土經(jīng)1139次檢查,合格率為98.3%,抗壓強度保證率為98%,抗拉合格率100%,CvR28250#混凝土為0.100,R28350#混凝土為0.117

  (3)混凝土運輸 廠房混凝土起吊設備全部到位,比標書要求增加7臺,混凝土運輸設備到位42臺;夏季采用限倉澆筑,二臺設備入倉;溫控要求較高的倉號下午5點到第二天11點澆筑;整修擴寬尾水 40澆筑主干道(25m),成立專業(yè)養(yǎng)路隊;汽車、吊罐和倉面采用遮陽保溫;利用噴霧器創(chuàng)造倉面小氣候等項綜合措施,6、7、89月入倉強度平均達到56m3/h,經(jīng)3546次檢測,混凝土澆筑溫度平均13℃,最小5℃,最大19℃,達標率為95.2%

  (4)混凝土養(yǎng)護 成立了95人組成的專業(yè)養(yǎng)護隊,在現(xiàn)場溫控工作組的組織下,采用軟塑料管開洞,鋼管鉆孔,配合人工噴槍灑水的辦法,三班專人養(yǎng)護。

  (5)混凝土溫度 通過對預埋儀器103次的檢查資料,溫控合格率73.9%,除去350#混凝土,合格率為85.6%,超標部位平均超標2℃3℃

2.4.4 冬季混凝土保溫

  冬季混凝土的保溫從9月份開始準備,10月底基本到位。保溫材料根據(jù)不同部位主要采用1.22.3cmβ≤2.03.OW/m2.℃的聚乙烯泡沫塑料板(EPE),外包彩條布,長期外露平面鋪50cm砂,再鋪1.2cm厚保溫被,對廊道、孔洞均進行封堵。截止1999年底,廠房共澆混凝土649505m3,發(fā)現(xiàn)類裂縫共計28條,所有裂縫均已按設計要求及時進行了處理,不會對廠房結構應力、結構穩(wěn)定、耐久性和安全運行造成影響。

2.4.5 混凝土約束區(qū)的施工

  混凝土約束區(qū)的施工主要體現(xiàn)在安14#機。由于1999年初交面工作抓的較緊,除14#機受外界影響,采取部分特殊措施外,其它機組混凝土12月份基本交面并開澆混凝土,入倉手段較為得力,在低溫季節(jié)順利通過約束區(qū)。

2.5 嚴格按國際先進標準,抓好機電金結預埋質量

  左岸電站廠房機電設備、金屬結構一期埋件和附屬設備安裝合同工程量總計45049t,其中機電設備埋件32200t,金屬結構埋件70Ot,金屬結構和設備安裝11200t,照明、消防、暖通、給排水埋件312t,合同內還包括部分起重、啟閉、抽水設備和尾水等。

  廠房機電設備埋件由 VGSGANP兩個國外廠商提供。三峽電站700MW機組的埋件在國內還是首次安裝,具有設計先進,體大量重,安裝要求精度高,焊接工藝復雜,技術要求嚴,各種安裝技術規(guī)程要適應一流工程和外商要求的特點。如尾水肘管里襯,外形尺寸17279mm×11900mm×10210mm,采用25mm厚的碳素鋼板制作而成,總重72.3t,最大單件重22.3t,機坑內拼裝,上口園度和同心度要求不大于6mm,而國標要求為15mm;安排砂鋼管采用20mm16錳和4mm厚不銹鋼復合板材制作,管徑5m,總重185t,最大單件重10.5t,現(xiàn)場拼裝,定位節(jié)要求中心高偏差為5m,其余管節(jié)為10m,而同直徑國標安裝要求定位節(jié)管中心偏差為10mm,其余節(jié)為20mm。

  為保證安裝施工質量,創(chuàng)一流安裝水平,施工中始終堅持所有金結埋件到貨聯(lián)檢制,開工前資源到位檢驗登記制,施工中三檢制,重點部位監(jiān)理旁站制,金結埋件拼裝前、拼裝后、澆筑前、澆筑后檢驗,澆筑中觀測制度。錐管、排沙管每道焊縫,每層焊接都進行PT檢查,油、氣、水管道進行打壓試驗。1999年廠房機電金結預埋計劃2038t,實際完成2657t,安裝合格率100%(外商不評優(yōu)良率),安裝的主要一期埋件包括排水盒、鼻端內襯、肘管、錐管、排砂管和隨混凝土上升相應的各系統(tǒng)埋件。

3 結束語

  經(jīng)過三峽建設者們的共同努力,1999年三峽電站廠房施工在進度和質量方面都取得了較大成績,向全國人民交了一份可喜的答卷。

發(fā)布:2007-07-28 10:15    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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