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混凝土泵車不能泵送的故障原因分析
下面機械介紹混凝土泵車不能泵送的故障原因分析:
一臺SY5255型37m泵車在泵送完成,回攪拌站洗車時出現(xiàn)升速正常,正、反泵均不能泵送的故障。升速正常說明PLC可以檢測到分動箱的速度信號,繼續(xù)檢查泵送點控Q2.0、Q2.1,點亮正常說明電控信號正常,應(yīng)重點檢查液壓控制系統(tǒng)。
(1)DT1/DT2電磁閥線圈是否短路、開路或電磁閥至PLC線路是否有故障。
(2) DT1電磁閥是否卡死,導(dǎo)致溢流閥溢流壓力建立不起來,DT2電磁閥閥芯若中位卡死會導(dǎo)致正、反泵失控。
(3)主泵是否有故障。
檢查發(fā)現(xiàn):
(1)正、反泵觀察壓力表,壓力為0,系統(tǒng)無壓力。
(2)檢測DT1電磁閥來電正常,后手動頂其閥芯,故障依舊。
(3)懷疑溢流閥閥芯卡死,拆開頂蓋取出閥芯,閥芯上、下移動靈活正常;去掉彈簧,用5個硬幣代替,裝上閥芯蓋板,試機故障依舊,說明溢流閥正常。
(4)繼續(xù)檢測,發(fā)現(xiàn)動臂架及活塞縮回所有功能均不正常,速度能自動調(diào)節(jié),同時發(fā)現(xiàn)3個壓力表均顯示零。說明故障應(yīng)該在主泵壓力輸出部分。
(5)分析泵送電磁閥來電正常,就可以說明行駛、泵送位置檢測應(yīng)該正常,但是重新檢測:I2.5點亮,分動箱位置檢測接近開關(guān)點亮,汽車行駛、泵送動作隨駕駛室操作動作正常,說明行駛、泵送控制電路無故障。發(fā)動機升速正常,而系統(tǒng)無壓力,位置檢測又無故障,因此判定故障為分動箱內(nèi)部撥叉出現(xiàn)問題。
(6)拆開分動箱,檢查發(fā)現(xiàn)第三根主軸花鍵和齒輪損壞,更換后故障徹底排除。
以上就是機械為大家介紹的關(guān)于混凝土泵車不能泵送的故障原因分析,希望通過以上介紹使大家對其更加了解,當(dāng)然,如果混凝土泵在使用間遇到您解決不了的問題可以與我們聯(lián)系!如果您對混凝土泵有需要歡迎您來電與我們聯(lián)系!全國免費熱線:
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