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八一水庫潰壩原因分析

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1 工程概況

  八一水庫位于新疆昌吉州米泉縣境內(nèi),始建于1952年。水庫總庫容3500萬m3,大壩為均質(zhì)土壩,上游壩坡1∶2.5,下游壩坡1∶2,土料為粉質(zhì)黏土。壩頂高程466.85m,正常蓄水位464.22m,壩長(zhǎng)10105m,是一座以灌溉為主,兼有防洪、養(yǎng)殖等綜合效益的中型水庫。

  大壩經(jīng)安全鑒定,防洪標(biāo)準(zhǔn)不夠,決定加高大壩0.40m,新建泄洪涵洞一座,設(shè)計(jì)流量為15m3/s,建在老壩段樁號(hào)4+050處。新建泄洪涵洞時(shí)先拆除老壩,開挖尺寸底部寬9.00m,邊坡1∶1,洞底位于基槽的中心線上。地基是老壩壩基,為粉質(zhì)黏土,基面高程459.50m。泄洪涵洞為長(zhǎng)方形,洞內(nèi)尺寸2.00m×2.50m,洞身長(zhǎng)15.00m,分為兩個(gè)工作段,每段長(zhǎng)7.50m,并在中間各設(shè)截滲環(huán)一道,截滲環(huán)的外徑較大,插入新填壩體1.50m。洞口設(shè)一道擋土墻,兼截滲環(huán)的作用。

水庫加固工程于2003年9月15日開始施工,泄洪涵洞基礎(chǔ)土方開挖于9月20日完成,隨后進(jìn)行洞身澆筑。11月11日開始回填涵洞兩側(cè)土體,填土為粉質(zhì)黏土,11月15日回填到463.40m高程,稍高于洞室頂高程463.23m,5d內(nèi)回填3.90m,控制干密度為1.68g/cm3,11月16~17日兩天填完剩余壩體,達(dá)臨時(shí)要求高程466.00m,回填厚度2.60m。該部分施工質(zhì)量未加嚴(yán)格控制,鋪土層較厚,含水量偏高,碾壓6遍已出現(xiàn)彈簧土,填筑質(zhì)量較差。7d內(nèi)完成了整個(gè)壩的回填任務(wù),日平均填土高度0.93m,隨后大壩立即投入蓄水運(yùn)行。

  12月8日庫水位由459.50m猛漲至462.50m,以后緩慢上升,12月29日庫水位達(dá)463.40m,為上部填筑質(zhì) 量偏低的部位。2004年1月21日,庫水位上升到464.04m,僅低于正常蓄水位18cm,低于臨時(shí)壩頂1.96m,蓄水2300萬m3。

2 潰壩過程

  1月21日13時(shí)30分,水庫管理單位值班人員巡視大壩時(shí)發(fā)現(xiàn)泄洪涵洞出口左側(cè)壩坡距擋土墻邊緣1m處有一漏水洞,洞高約1m,寬0.5m,洞底約和泄洪洞中心高程461.58m齊平,漏水量約50L/s,到17時(shí)增大至1m3/s。當(dāng)時(shí)搶險(xiǎn)采取的主要措施是設(shè)法封堵漏水通道進(jìn)水口,在出口未采取任何措施。由于庫內(nèi)冰凍層厚達(dá)60cm,未能及時(shí)鑿開冰面找到進(jìn)口,搶險(xiǎn)措施無法實(shí)現(xiàn)。20時(shí)漏水量增大到30m3/s,壩體出現(xiàn)大的塌洞。當(dāng)漏水流量為100m3/s時(shí),由于壩頂凍土層的作用,壩頂仍未塌落,但出現(xiàn)一拱橋,拱頂厚度1.5m,實(shí)際為壩頂凍土層的厚度,拱跨15m。22日11時(shí)拱頂塌落,大壩出現(xiàn)了30多米長(zhǎng)的潰口,流量為240m3/s。24日7時(shí)水庫基本排空,潰壩后實(shí)測(cè)潰口上游最大寬度45m,至下游壩坡坡腳處收縮為35m,除新填壩段全部沖毀外,左岸還沖走了部分老壩壩體。由于泄洪涵洞的防沖作用,使最大沖刷斷面位于泄洪涵洞軸線偏左5m,泄洪涵洞洞身向左側(cè)倒塌,河床最大沖刷深度2.5m,高程457.00m。

3 潰壩原因分析

  客觀事實(shí)表明,潰壩系新填壩體過早出現(xiàn)滲流所致,潰壩原因分析也就是新填壩體滲流和滲透破壞原因分析。

3.1 與潰壩原因分析有關(guān)的一些要素

3.1.1 壩體開始發(fā)現(xiàn)滲透破壞時(shí)的上游水位及出口高程 如上所述,壩體滲透破壞是在庫水位剛剛上升到464.04m時(shí)發(fā)現(xiàn)的,因此出險(xiǎn)時(shí)的水庫水位應(yīng)是464.04m。下游壩坡出水點(diǎn)的位置是根據(jù)第一位目擊者的描述,水利部專家工作組與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)人員共同確定的,作者參加了這次討論。目擊者先看到壩坡有滲流逸出,隨即從泄洪洞出口擋土墻的下游面走到有滲水處進(jìn)行了仔細(xì)觀察。滲水出自壩體一洞穴,洞高約1m,寬約0.5m,距泄洪涵洞出口擋土墻邊緣左側(cè)約1m,洞底高程約與洞中心線齊平,高程461.58m。由于目擊者進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)下游壩坡漏水洞已發(fā)展到高約1.0m,可肯定下游壩坡開始有滲流逸出時(shí)的高程要高于461.58m,取其漏水洞的中心高程為水流開始逸出點(diǎn),則壩體開始滲透破壞時(shí)的下游壩坡逸出點(diǎn)高程在462.00m附近。滲透破壞開始時(shí)的位置如圖1所示。根據(jù)上述分析可知,大壩滲透破壞開始時(shí)實(shí)際作用的水頭為2.04m。

3.1.2 導(dǎo)致滲透破壞的水力比降 假定滲流通道在壩體內(nèi)基本呈直線型,在高程462.00~464.04m之間,相應(yīng)的大壩橫斷面上下游的長(zhǎng)度為22.00m,即滲透破壞時(shí)的滲徑長(zhǎng)度為22.00m,因作用水頭為2.04m,則平均破壞水力比降J破壞為0.093。

3.1.3 大壩土料的允許水力比降 潰壩后作者在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)共取4個(gè)土樣,進(jìn)行了液、塑限含水量及顆粒分析試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果列于表1,其中01土樣取自潰口左側(cè)老壩段,02土樣取自泄洪洞頂以上壩體回填土,03土樣取自潰口段老壩加高時(shí)壩后坡的培厚土,04土樣為新建泄洪涵洞底部的地基土。從表1可知,新建泄洪涵洞周圍壩體填土為低液限黏土,在無裂縫的情況下,黏土的抗?jié)B比降也稱抗?jié)B強(qiáng)度Jn可由下式確定式中:Gs為土粒比重;n為土的孔隙率;α為壩坡與水平面的夾角;C為黏土的內(nèi)聚力;γw為水的容重;Do為土表面與大氣相接觸面的直徑。

  從安全出發(fā)不考慮黏土的內(nèi)聚力,并考慮壩體填土上部質(zhì)量較差,取土的干密度ρd為1.50g/cm3,則,,下游壩坡為1∶2,α=26°24′,cosα=0.896,按式(1)計(jì)算,則:Jn=1.04。若取安全系數(shù)為2,新填壩體的允許水力比降為:J允許=0.52。?

3.2 壩體產(chǎn)生滲透破壞的原因分析

發(fā)布:2007-07-28 12:37    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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