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淺析補(bǔ)充投氯在水廠中的應(yīng)用
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簡(jiǎn)介: 課題通過(guò)對(duì)白鶴嘴水廠加氯工藝的調(diào)查,研究了補(bǔ)充投氯工藝在生產(chǎn)中的實(shí)際運(yùn)用,解決了制水工藝的不足,在確保消毒殺菌效果,保證管網(wǎng)具備持續(xù)殺菌能力的前提下,達(dá)到降低氯耗,提高余氯合格率的目的。
關(guān)鍵字:吸水井 水庫(kù) 補(bǔ)充投氯 余氯合格率
白鶴嘴水廠是由中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),是一座中型現(xiàn)代化水廠。設(shè)計(jì)有四組折板、隔板混合反應(yīng)池,一座均質(zhì)濾料濾池,兩座清水庫(kù)(總?cè)莘e3萬(wàn)立方米)。白鶴嘴水廠取源水于漢水。出廠水余氯合格率是水質(zhì)控制的一個(gè)重要指標(biāo)。在實(shí)際生產(chǎn)中,制水工藝的不足可能會(huì)對(duì)持續(xù)穩(wěn)定的氯氣投加帶來(lái)一定的困難,影響出廠水余氯合格率。近年來(lái),由于漢江“水華”現(xiàn)象的頻發(fā),再加上制、供水流量的不匹配等原因致使氯氣投加難以控制的狀態(tài)越來(lái)越突出,極大地影響出廠水余氯合格率。
本課題通過(guò)近一年的工藝調(diào)查和試驗(yàn)研究,弄清了造成出廠水余氯合格率偏低的原因,并成功運(yùn)用補(bǔ)充投氯的方式成功地克服了工藝構(gòu)筑物存在的缺陷,較好地解決了制水工藝中制、供水不匹配的矛盾。
一. 原因調(diào)查與分析
1. 出廠水余氯合格率偏低的原因
經(jīng)過(guò)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)造成出廠水余氯合格率偏低的原因主要有以下幾個(gè)方面:
1取樣點(diǎn)的設(shè)置不當(dāng):
濾后余氧的檢測(cè)是控制環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)。我廠采用的w&t公司Depolox3型余氯計(jì),其儀表要求與實(shí)際采樣點(diǎn)距離如下表1所示:
表1 實(shí)際采樣點(diǎn)的設(shè)置和儀表要求的對(duì)比
1#2#儀表要求投加點(diǎn)至取樣點(diǎn)距離16.7米16米28米取樣點(diǎn)至儀表距離28米39.5米最好不超過(guò)5米從表中可以看出氯氣投入后的混合、反應(yīng)時(shí)間不夠,氯氣沒(méi)有反應(yīng)均勻就已取樣,該水樣的余氯值不具有代表性,沒(méi)有反應(yīng)出水庫(kù)內(nèi)的真實(shí)余氯量;而取樣點(diǎn)與余氯測(cè)試儀表之間的距離又過(guò)長(zhǎng),造成儀表測(cè)量的的嚴(yán)重滯后,給生產(chǎn)調(diào)度造成了盲點(diǎn)和誤差。
?、谒畮?kù)結(jié)構(gòu)對(duì)余氯值影響:
通過(guò)對(duì)水庫(kù)內(nèi)的采樣分析及對(duì)水庫(kù)竣工圖紙的研究我們發(fā)現(xiàn),如圖1所示:水庫(kù)中有一道3.8米高的隔墻,將水庫(kù)分為內(nèi)庫(kù)及外庫(kù),內(nèi)庫(kù)約可儲(chǔ)存70%的水量;外庫(kù)就變?yōu)橐粋€(gè)水流通道;在進(jìn)口處的下方,隔墻上有三個(gè)直徑1米的圓孔,此為內(nèi)、外庫(kù)的唯一通道。對(duì)水庫(kù)的采樣還表明(表3),內(nèi)庫(kù)中的余氯幾乎沒(méi)有,內(nèi)、外余氯含量相差巨大。
圖1 水庫(kù)的構(gòu)造和采樣點(diǎn)設(shè)置圖示
表3 1#、2#水庫(kù)采樣點(diǎn)余氯值
取樣點(diǎn)(內(nèi)庫(kù))余氯值(mg/l)取樣點(diǎn)(外庫(kù))余氯值(mg/l)1#10.1040.9020.0550.8530.0260.802#10.1040.8520.08 50.8030.0360.70由以上的調(diào)查分析可以得出結(jié)論:當(dāng)供水流量大于制水流量時(shí),濾后水進(jìn)庫(kù)后直接由外庫(kù)流向吸水井,同時(shí)內(nèi)庫(kù)中的水對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充;當(dāng)供水流量小于制水流量時(shí),一部分水直接由外庫(kù)進(jìn)入吸水井,另有一部分水就儲(chǔ)存在內(nèi)庫(kù)中。由于內(nèi)外庫(kù)水停留時(shí)間的不同,致使內(nèi)外庫(kù)余氯消耗不同,內(nèi)外庫(kù)的余氯量不一致(內(nèi)庫(kù)中余氯量極低),同時(shí)造成出廠余氯不好控制,達(dá)不到余氯合格率的指標(biāo)要求;也給生產(chǎn)的合理調(diào)度造成了困難。
二. 結(jié)果與討論:
1. 改進(jìn)方案設(shè)計(jì)
為了提高出廠水的余氯合格率,我們決定在二次投氯之后再增加吸水井的補(bǔ)充投氯:
其中三次投氯的主要作用是:
a. 一次投氯是為了在水源受到污染及“水華”發(fā)生時(shí),更好的緩解水質(zhì)危害和殺死藻類。
b. 二次投氯是防止水庫(kù)的內(nèi)庫(kù)滋生細(xì)菌,防止二次污染。(少量投氯)
c. 補(bǔ)充加氯,采用出廠水余氯反饋的數(shù)據(jù)對(duì)投氯量控制,這樣就避免水庫(kù)中余氯的差異,且直接反映了出廠水的實(shí)際余氯量。方便生產(chǎn)人員調(diào)度。
2. 檢測(cè)結(jié)果分析:
考慮到吸水井的投氯對(duì)氯氣混合、反應(yīng)時(shí)間的不足,我們對(duì)外管網(wǎng)進(jìn)行了深入的調(diào)查,在此前的24小時(shí)中,出水廠的游離氯保持在0.45 mg/l ~0.6 mg/l之間(如表4):
表4 外管網(wǎng)檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)結(jié)果
地 點(diǎn) 游離氯(mg/l)總氯(mg/l)濁度NTU細(xì)菌總數(shù)福利路(古田二路)0.300.450.33無(wú)軍干校(古田三路)0.100.210.24無(wú)麥德?。ü盘锼穆罚?.060.110.20無(wú)漢口煤氣公司0.100.200.29無(wú)從上表中可看出游離氯、總氯都符合管網(wǎng)余氯合格范圍(0.05 mg/l ~0.5 mg/l)。
自從補(bǔ)加氯工藝實(shí)施后,出廠水余氯合格率由2002年同期的平均97.0%上升到2003年平均98.3%(如圖2)。
圖2 2002年和2003年出廠水余氯合格率的比較
補(bǔ)充投氯的運(yùn)用不僅更進(jìn)一步確保了出廠水的水質(zhì),而且還為按預(yù)定計(jì)劃指標(biāo)完成氯耗打下良好基礎(chǔ),節(jié)約的氯氣的消耗(表5)。
表5 2002年和2003年各月實(shí)際加氯量和計(jì)劃加氯量 單位:(kg/kt)
月份四月五月六月七月八月九月十月2002年消耗3.913.954.044.104.154.094.102003年消耗3.613.783.783.703.683.352.70計(jì)劃4.034.204.33三. 結(jié)論
1. 調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)出廠水余氯合格率偏低的原因主要和水庫(kù)的設(shè)計(jì)和余氯在線儀表的安裝有關(guān),在今后的設(shè)計(jì)安裝過(guò)程中要注意避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
2. 通過(guò)減少二次投氯量,而增加吸水井的補(bǔ)充投氯改進(jìn)投氯方法,不僅節(jié)省了投氯量,達(dá)到控制出廠水余氯含量在標(biāo)準(zhǔn)水平,提高合格率,為生活和生產(chǎn)用水提供良好的水質(zhì)保障。
3. 通過(guò)對(duì)補(bǔ)充投氯的應(yīng)用,克服了工藝構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)缺陷,方便了生產(chǎn)工藝調(diào)度,節(jié)約了生產(chǎn)成本,完成了控制消耗。
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