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三溝式氧化溝污泥分布不均的改善

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簡介: 就棗莊市污水處理廠三溝式氧化溝污泥的分布、變化及影響因素等問題進行了初步研究,指出三溝污泥濃度相差較大的原因在于其運行模式和各運行階 段的時間分配,通過增加反硝化階段的時間可以縮小污泥濃度的差距;另外可以通過安裝導 流柵板來解決側(cè)溝污泥濃度的差異問題。
關(guān)鍵字:三溝式氧化溝 污泥分布 濃度差

  三溝式氧化溝屬于合建式交替運行氧化溝,由三條同容積的環(huán)形溝并聯(lián)組成,兩側(cè)邊溝各有一方形連通孔與中間溝相連。運行時根據(jù)設(shè)定的時序,通過配水井向各溝配水,并控制各溝的反應(yīng)狀態(tài)。中間溝一直作曝氣池,兩側(cè)邊溝交替作缺氧池、曝氣池、沉淀池和澄清池使用。三溝式氧化溝流程簡單、構(gòu)思巧妙,既有一般氧化溝工藝的處理效果好、耐沖擊力強、處理設(shè)施少等優(yōu)點,又具有SBR工藝的非穩(wěn)態(tài)、適應(yīng)性強的特性。然而,三溝式氧化溝工藝也存在一些缺點,如:設(shè)備利用率低、三溝的濃度相差大、容積利用率低、除磷效率不高等。特別是研究分布不均的成因、機理和改進方法,對三溝式氧化溝的設(shè)計和運行管理將起到十分重要的作用。?

1 棗莊市污水廠簡介

  棗莊市污水處理廠位于市區(qū)東南部匯泉東路,是利用奧地利政府貸款建成的淮河流域第二座城市二級污水處理廠。該廠采用三溝式氧化溝處理工藝,處理能力為7×104m3/d。共設(shè)有兩組氧化溝,每組氧化溝溝長為139 m,寬為65 m,水深為3.5 m,池容積為30530m 3,兩側(cè)邊溝各設(shè)有5臺雙速曝氣轉(zhuǎn)刷,中間溝設(shè)有6臺高速曝氣轉(zhuǎn)刷,根據(jù)溶解氧量控制轉(zhuǎn)刷開啟的數(shù)量,同時設(shè)有4臺水下推進器,防止轉(zhuǎn)刷開啟數(shù)量過少時發(fā)生沉積。工藝控制采用硝化—反硝化運行模式,8h為一個運行周期,每個運行周期分為8個階段,各階段運行情況見表1。

表1 硝化—反硝化運行模式項目運行時間(min)配水堰板的升降電機轉(zhuǎn)速出水堰板的升降階段范圍設(shè)定值側(cè)邊溝1中間溝側(cè)邊溝2側(cè)邊溝1中間溝側(cè)邊溝2側(cè)邊溝1側(cè)邊溝2A60~15090↓↑↑低速高速?* ↑↓B45~10575↑↓↑高速高速?* ↑↓C6060↑↓↑ 高速?* ↑↓D0~1515↑↑↓ 高速?* ↓↓E60~15090↑↑↓ 高速?*低速↓↑F45~10575↑↓↑ 高速?*高速↓↑G6060↑↓↑ 高速?* ↓↑H0~1515↓↑↑ 高速?* ↓↓注:①↓表示堰板放下;↑表示堰板升起。②低速、高速分別意為電機在低速和高速狀態(tài)下運轉(zhuǎn)。③高速?*表示電機在高速狀態(tài)下運轉(zhuǎn),運轉(zhuǎn) 的電機數(shù)量與中間溝溶解氧值有關(guān)。若運轉(zhuǎn)電機少于3臺,則啟動攪拌器。A—D和E—H設(shè)置 的運行時間之和皆為4 h。

2 分布試驗

  為了研究三溝式氧化溝中濃度的變化情況,分別做了如下試驗:
 ?、僖粋€周期內(nèi)濃度隨時間的變化?
  利用便攜式光電濃度儀(測量精度為0.1 mg/L)對氧化溝正在運行的側(cè)邊溝(另一側(cè)邊溝正處于澄清狀態(tài))和中間溝混合液連續(xù)采樣分析。由于三溝式氧化溝運行具有的對稱性,只進行半個運行周期(14h)的取樣分析即可。每隔10 min進行一次測量,采樣點固定在液面下1m。試驗結(jié)果見圖1。?

   ②運行階段對分布的影響?
  2000年2月和4月,分別把反硝化階段的時間改為75 min和120 min。穩(wěn)定運行一個月后,測定各溝的濃度,結(jié)果見表2。

表2 運行階段對分布的影響項目2000年3月(ta=75 min)2000年5月(ta=1 20 min)側(cè)邊溝Ⅰ中間溝側(cè)邊溝Ⅱ側(cè)邊溝 Ⅰ中間溝側(cè)邊溝ⅡMLSS(g/L)7.92.78.15.32.74.7Xm/Xs(實測)0.3410.330.5110.57Xm/Xs(計算)0.3310.330.5310.53

3 試驗結(jié)果分析

 ?、賯?cè)邊溝從反硝化階段過渡到硝化階段,濃度有明顯的增加。這說明曝氣轉(zhuǎn)刷低速運行時推動力不足,不能完全混合,溝底部有一定積泥。
 ?、趥?cè)邊溝反硝化階段在達到一定濃度后基本穩(wěn)定。這說明由于溝底部存泥的調(diào)節(jié)作用,進水的稀釋作用并不明顯。?
  ③側(cè)邊溝和中間溝的濃度相差較大,這是三溝式氧化溝配水不均勻所致。
  設(shè)側(cè)邊溝反硝化階段的平均濃度為Xs,中間溝的平均濃度為Xm,由于產(chǎn)量和排泥量相對于溝間換泥量可忽略不計,則氧化溝運行穩(wěn)定時,對于中間溝有如下關(guān)系:?
  進泥量=出泥量?

?
  式中 Q——進水量?
    ?ta——反硝化階段時間?
    ?tb——硝化階段時間?
    ?tc——沉淀時間?
  由此可見,解決三溝式氧化溝分布不均的根本辦法是優(yōu)化氧化溝的設(shè)計,增加側(cè)邊溝反硝化階段的時間。?
 ?、軆蓚?cè)邊溝濃度存在一定差別。這是由于中間溝向側(cè)邊溝通水時,水流中含有的較大能量推動側(cè)邊溝中的一側(cè)混合液流動,而另一側(cè)則基本靜止,只有半邊溝參與換水,因此造 成沉淀區(qū)部分區(qū)域的表面負荷過大,不能得到充分沉淀,造成流失,影響了出水水質(zhì)。流失又會導致兩側(cè)邊溝不均衡而使氧化溝的運行不穩(wěn)定。側(cè)邊溝若換水不均勻,還會導致分布不均勻,降低了處理能力。對于有三級處理的污水處理廠,還會加重三 級處理工藝的負擔。
  因中間溝水流為環(huán)形,對兩側(cè)邊溝的水流推動方向不同。在側(cè)邊溝彎道方向因受彎道阻力,影響較小;而對另一側(cè)邊溝則為出水堰方向,影響較大,出水懸浮物高于前者。兩者濃 度相差程度與中間溝內(nèi)的濃度、流速和形態(tài)有關(guān)。?
  有兩個辦法可以解決這個問題:一是取消循環(huán)池的設(shè)計,這樣三溝式氧化溝工藝就轉(zhuǎn)變?yōu)閁NITANK工藝;二是在氧化溝之間的底部連通口安裝導流柵板。導流柵板是一組平行且與水流方向有一定夾角的不銹鋼板。當混合液通過導流柵板時,受到柵板的作用而改變了水流方向,從而大大減輕了對側(cè)邊溝混合液的推動作用,進一步提高了出水效果。導流柵板有固定式和活動式兩種,可酌情選用。其中固定式如圖2所示。

4 結(jié)論

   ①三溝式氧化溝的三溝濃度相差較大是由三溝式氧化溝的運行模式和各運行階段的時間分配造成的,增加反硝化階段的時間可以大大降低濃度的差異。
  ②側(cè)邊溝濃度的差別產(chǎn)生于中間溝來水所攜帶的能量,易造成出水的不穩(wěn)定和氧化溝負荷不均勻,可以通過安裝導流柵板來解決這個問題。
  ③三溝式氧化溝側(cè)邊溝運行模式具有時序性,與SBR工藝相似,濃度隨運行狀態(tài)改變,且與中間溝濃度相差較大,在工藝設(shè)計上應(yīng)予以充分考慮。

參考文獻:

 ?。?] 北京水處理技術(shù)與設(shè)備研究中心.三廢處理工程技術(shù)手冊.(卷)[M].北京:化學工業(yè)出 版社,2000.
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  [4]周律,錢易.淺議三溝式氧化溝的設(shè)計[J].給水排水,1998,24(1):6-9.

  電 話:(0632)3261156

發(fā)布:2007-07-29 12:45    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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