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固液分離-UASB-SBR技術(shù)處理酒精糟液工程
簡介: 論述了薯干原料酒廠酒精糟液的處理技術(shù),提出帶式固液分離-UASB-SBR的酒精槽液處理工藝。以某酒廠的應(yīng)用實(shí)例說明工程設(shè)計方案、調(diào)試過程和處理效果。
關(guān)鍵字:薯干制酒 酒精糟液 固液分離-UASB-SBR 帶式
安徽省泗州酒廠是一個以薯干為原料生產(chǎn)酒精的白酒廠,年產(chǎn)酒精5000t。正常生產(chǎn)時排放酒精糟液250m3/d,糟液溫度為90℃。廢水中主要含糖類、有機(jī)酸、蛋白質(zhì)和纖維素等,有機(jī)物濃度很高,CODCr達(dá)到30000~45000mg/L,BOD5達(dá)到15000~25000mg/ L。糟液非常渾濁,SS約為40000mg/L。廢液呈酸性,pH為3~4。酒精糟液雖然污染物濃度高,但沒有生物毒性,可生化性好。該廠屬于淮河流域限期治理項(xiàng)目。為了徹底根治其對周圍環(huán)境和地下水資源的嚴(yán)重污染,該廠對酒糟廢液進(jìn)行綜合利用,建成處理能力為250m3/ d的高濃度有機(jī)廢水(酒精糟液)處理廠。同時回收糟液中的飼料和生產(chǎn)沼氣。
設(shè)計廢水水質(zhì)指標(biāo)為: CODCr:40000mg/L;BOD5:25000mg/L;SS:20000mg/L;pH:3.5~4。處理后出水水質(zhì)應(yīng)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-88)中的行業(yè)一級標(biāo)準(zhǔn):CODCr:<350mg/L;BOD5:<200mg/L;SS:<200mg/L;pH:6~9。
1 處理工藝選擇
酒精糟液綜合利用和深度處理的關(guān)鍵之一是對酒精糟液進(jìn)行有效的固液分離。薯干酒精糟液的脫水處理具有很大難度,過去采用離心脫水機(jī)和箱式兩種脫水設(shè)備進(jìn)行脫水試驗(yàn),由于薯干酒精糟液粘度大,粒度小,容易將離心脫水機(jī)的濾網(wǎng)和箱式的濾布堵塞,結(jié)果均不很成功。因而無法應(yīng)用于薯干酒精糟液的脫水。
原機(jī)械部所對酒精糟液脫水工藝進(jìn)行了深入研究,開發(fā)研制出新型帶式(見圖1 )。新型帶式特點(diǎn)如下:①超長的重力脫水區(qū);②超長的斜式楔形區(qū);③結(jié)構(gòu)緊湊、壓力遞增的壓榨區(qū);④獨(dú)創(chuàng)濾帶偏移檢測方式和雙端糾偏機(jī)構(gòu);⑤性能好、效率高的反沖洗方式。
圖1 新型帶式工作原理
1 帶壓機(jī) 2 反應(yīng)器 3 流量計 4 速溶機(jī) 5 加藥泵 6 輸料泵 7 空壓機(jī) 8 沖洗泵 9 輸送機(jī)
在某釀酒廠進(jìn)行的工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果顯示:進(jìn)料酒精糟液含水率為96%~96.5%,pH值為4.0 ,溫度為70℃。脫水處理后酒糟濾餅含水率72%。利用帶式進(jìn)行酒精糟液脫水是一種嘗試和突破。技術(shù)關(guān)鍵是針對性地提出調(diào)節(jié)等電點(diǎn)和相應(yīng)的絮凝處理工藝,可以提高糟渣回收率,提高糟液CODCr去除率(74%),對減輕后部濾液深度處理負(fù)荷具有明顯效果。
經(jīng)過帶式對酒糟廢液進(jìn)行固液分離以后,濾液的CODCr可降低50%左右,SS 也大幅度降低,有利于廢水的厭氧和好氧的生化處理。后續(xù)的厭氧工藝采用上流式厭氧污泥床(UASB),好氧工藝采用序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR)。
2 處理工藝介紹
本工藝的核心是:固液分離、UASB和SBR。酒糟廢液經(jīng)過粗格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行冷卻和調(diào)節(jié),再用立式污泥泵將糟液泵入污泥濃縮池,濃縮后的糟液進(jìn)入帶式進(jìn)行固液分離。濾渣經(jīng)擠壓、干燥可制成直接供銷售的飼料。濾液泵入?yún)捬鮑ASB和好氧SBR單元進(jìn)行處理,出水達(dá)標(biāo)排放。UASB產(chǎn)生的沼氣經(jīng)水封阻火器后進(jìn)入儲氣柜或輸送到工廠鍋爐直接燃燒(見圖2)。
圖2 泗州酒廠酒精糟液處理流程
3 主要處理構(gòu)筑物、設(shè)備的設(shè)計
3.1 調(diào)節(jié)沉淀池
調(diào)節(jié)沉淀池為地下結(jié)構(gòu),總體尺寸為:長10m,寬4.5m,深3.0m,水力停留時間 ?2.0h 。調(diào)節(jié)池底部設(shè)污泥斗,污泥斗傾角50°,斗內(nèi)設(shè)污泥提升泵將沉淀污泥提升至濃縮池。調(diào)節(jié)池淺水區(qū)設(shè)厭氧進(jìn)水泵2臺,1用1備。
3.2 UASB反應(yīng)器
酒糟廢液經(jīng)固液分離后CODCr去除50%,UASB進(jìn)水CODCr=20000mg/L,Q= 225m3/d。設(shè)計負(fù)荷為7.0kgCODCr/(m3·d),消化溫度35~37℃。UASB反應(yīng)罐選用D=11m ,H=8.0m,有效水深H=7.5m。UASB內(nèi)設(shè)有供水、泥、氣分離用的三相分離器,以維持反應(yīng)罐內(nèi)高活性的厭氧污泥菌群,并有效地回收沼氣,UASB出水CODCr≤3000 mg/L,SS≤1 500mg/L。其沼氣產(chǎn)量為2 000m3/d。3.3 SBR反應(yīng)器進(jìn)水CODCr≤3000mg/L,SS≤1500mg/L,污泥負(fù)荷為0.3kgCOD/(kgMLSS·d) ,污泥濃度為3g/L,SBR反應(yīng)器有效容積為750m3。依據(jù)廢水處理工藝要求設(shè)置2座圓形SBR反應(yīng)器。每座SBR反應(yīng)器的尺寸為:D=11m,H=5.0m,有效水深4.5m。
根據(jù)SBR反應(yīng)器的運(yùn)行規(guī)律和設(shè)計要求確定不同的運(yùn)行周期,排水方式采用篦水器排水,依據(jù)時間控制其升降實(shí)現(xiàn)排水。
曝氣裝置采用中微孔曝氣器曝氣,曝氣器的氧利用率按10%計算,曝氣池對CODCr去除率為90%,則供氣量應(yīng)為10m3/min,選SSR100風(fēng)機(jī)3臺,2用1備。
3.4 風(fēng)機(jī)房
風(fēng)機(jī)房安裝3臺SSR100離心風(fēng)機(jī),2用1備。單機(jī)風(fēng)量為6.73m3/min,H=5.0m。
風(fēng)機(jī)房設(shè)有隔音的配電室及操作休息間,風(fēng)機(jī)房總尺寸:長×寬×高=10m×5m×7m。
3.5 污泥濃縮池
酒糟液進(jìn)入調(diào)節(jié)沉淀池后,大部分污泥將沉淀于污泥斗內(nèi),經(jīng)污泥泵提升至污泥濃縮池進(jìn)行濃縮,以利于后續(xù)的污泥機(jī)械脫水。污泥濃縮池為半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其幾何尺寸為:D×H=5.0m×7.0m。
濃縮后污泥進(jìn)入帶式進(jìn)行機(jī)械脫水,濃縮池上清液回流至調(diào)節(jié)池后進(jìn)入UASB厭氧反應(yīng)器進(jìn)行處理。
3.6 污泥脫水機(jī)及脫水機(jī)房
濃縮以后的糟液和污泥,用泥漿泵輸送到管道混合器與高分子絮凝劑和助凝劑混合,在折板式絮凝反應(yīng)器中反應(yīng)后流入帶式脫水,設(shè)計中選用帶式,帶寬1.5m,處理量為13.5m3濕泥/h。脫水機(jī)濾后的上清液回流至調(diào)節(jié)池后進(jìn)入UASB進(jìn)一步處理,帶式反沖洗所用的自來水和空氣由離心泵和空壓機(jī)供給。脫水以后的污泥餅(含水率80%) 有很高的營養(yǎng)價值。工藝中所用藥劑經(jīng)藥品毒理試驗(yàn)及飼用試驗(yàn)均證明對牲畜無毒無害,所以帶式分離出的泥餅可直接做飼料,若以每t飼料(干物質(zhì))500元計,每年以300個工作日計算,則年收益為120萬元。
污泥脫水機(jī)房由機(jī)房、配電室及值班室組成。內(nèi)裝有帶寬1.5m的帶式1臺及相應(yīng)的污泥泵、溶藥罐、空壓機(jī)等輔助設(shè)備,脫水機(jī)房平面尺寸:L×B=12.0m×5.0 m,檐高5.0m,磚混結(jié)構(gòu)。
4 運(yùn)行調(diào)試和處理效果
工程調(diào)試先從厭氧部分開始,分為三個階段:污泥馴化培養(yǎng)期、負(fù)荷提高期和滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)期。從1997年10月開始厭氧部分的調(diào)試,至1998年4月酒精廢水全部進(jìn)入UASB反應(yīng)器,有機(jī)負(fù)荷達(dá)8.0kgCODCr/(m3·d),CODCr去除率穩(wěn)定在90%以上,出水CODCr為2500mg/L左右,SS為1500mg/L左右。1998年3月好氧系統(tǒng)也投入運(yùn)行,經(jīng)過3個月的運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。
第一階段污泥馴化培養(yǎng)期:利用鄰縣的靈璧酒廠厭氧處理裝置中的厭氧污泥接種,接種后反應(yīng)器污泥濃度約為20.0g/L。由于兩廠水質(zhì)及發(fā)酵溫度相似,因此污泥不需要進(jìn)行馴化,從而縮短啟動時間。厭氧罐由20℃升至37℃,每日升溫1~2℃。將少量調(diào)節(jié)池中的高溫廢水泵入?yún)捬豕?,多余廢水流出,如此進(jìn)行加熱循環(huán)。控制進(jìn)水量為4~6m3/h。同時控制以0.1~0.3kg CODCr/(m3·d)的容積負(fù)荷投加廢水,當(dāng)溫度升高到37℃時,負(fù)荷達(dá)2kg CODCr/(m3·d)時,進(jìn)入提高負(fù)荷階段。
第二階段負(fù)荷提高期:在反應(yīng)罐穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上,負(fù)荷從2kgCODCr/(m3·d)提高到設(shè)計負(fù)荷7.0kgCODCr/(m3·d)。馴化期內(nèi)間歇進(jìn)水,一天兩次,根據(jù)濃度和水量控制負(fù)荷。要求控制反應(yīng)罐出水揮發(fā)性有機(jī)酸(VFA)小于200mg/L,pH 7.2以上,CODCr去除率80%以上且產(chǎn)氣正常,方可進(jìn)一步提高負(fù)荷。整個調(diào)試期約7個月(第一階段4個月,第二階段3個月),自1998年4月UASB達(dá)到設(shè)計負(fù)荷后,CODCr去除率一直維持在90%以上。雖然水質(zhì)有波動,但有機(jī)負(fù)荷總是穩(wěn)定在7.0kgCODCr/(m3·d)以上。隨著有機(jī)負(fù)荷的提高,產(chǎn)氣量也相應(yīng)提高,產(chǎn)氣率為2.6~3.7m3/(m3·d)。SBR好氧反應(yīng)器的調(diào)試比較簡單。先在反應(yīng)器中注入清水和少量廢液開始曝氣,待生長出污泥后逐漸增加廢水量。1998年3月開始達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,CODCr去除率達(dá)到90%以上,出水水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
安徽省環(huán)境中心站于1998年5月19~21日對酒廠生產(chǎn)排放廢水進(jìn)行,結(jié)果表明:泗州酒廠酒精生產(chǎn)排放廢水CODCr、SS平均濃度、pH值及酒精噸排水量均符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-88)中發(fā)酵、釀造工業(yè)的有關(guān)規(guī)定。
參考文獻(xiàn)
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3 張德清. 薯類酒精廢糟液治理工程設(shè)計探討. 給水排水,1999,25(7):34~36
○作者通訊處:100037 北京市阜外大街北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院
電話:(010)68332299
修回日期:2000-4-5
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