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雙頭樁機在長江干堤垂直防滲工程中的應(yīng)用

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 【摘 要】.本文通過雙頭樁機在長江垂直防滲施工中所遇到的問題,發(fā)現(xiàn)原來施工工藝的不合理性,通過現(xiàn)場觀察、分析以及試驗確定了合適的施工工藝并取得了良好的施工效果。

【關(guān)鍵詞】.雙頭樁機;垂直防滲;工藝改進 1. 工程概況. 荊南長江干堤加固工程,堤身填土由粉質(zhì)壤土、粉質(zhì)粘土及砂壤土組成,局部夾粉細(xì)砂,土體不均一,密度偏低,局部含腐植物根及磚瓦碎片,一般厚度4~8m。 堤基土層主要包括粉細(xì)砂、砂壤土、以及粉質(zhì)壤土、粉質(zhì)粘土和粘土?;鶐r僅在石首河段有零星出露。粉細(xì)砂及砂壤土為相對透水層,粉質(zhì)壤土、粉質(zhì)粘土和粘土多形成相對隔水層。?. 2. 施工技術(shù)參數(shù)及施工工藝. 2.1 施工技術(shù)參數(shù)。 (1)提升攪拌速度(送漿):1.0m/min (2)轉(zhuǎn)速45r/min (3)泵送漿量:55l/min (4)水灰比:0.8(水泥100kg/m,水80kg/m) (5)水泥漿比重:1.65。? 2.2 墻體設(shè)計。 使用的雙頭深攪樁機(sjb-ⅱ型)的鉆頭直徑為510mm,十字型鉆頭,兩個鉆頭的軸間距為390mm,移動一次鉆機可施工一組兩個連續(xù)的樁,每組兩個樁之間搭接120mm,組內(nèi)最小墻厚328mm,相鄰兩組樁中心距771mm,相鄰兩組樁搭接129mm,組間成墻最小厚度339mm。 2.3 施工工藝的選擇。 施工工藝:采用以下四種工藝進行試驗施工。 (1)鉆進→提升攪拌注漿→下沉攪拌→提升攪拌注漿; (2)鉆進→提升攪拌注漿→下沉攪拌注漿→提升攪拌; (3)鉆進注漿→提升攪拌注漿→下沉攪拌注漿→提升攪拌; (4)鉆進注漿→提升攪拌注漿→下沉攪拌→提升攪拌。 最后確定每施工工藝流程為:鉆進→提升攪拌注漿→下沉攪拌→提升攪拌注漿→平移771mm。 2.4 施工中發(fā)現(xiàn)的問題。 但是在施工過程中我們發(fā)現(xiàn),雖然雙頭深攪 樁機的注漿管在兩個鉆頭之間,組內(nèi)兩根樁搭接 良好,但由于十字鉆頭結(jié)構(gòu)所限,加上堤頂填土的含水量很小、土體干硬,造成部分相鄰兩組樁樁頭部位的搭接處有夾泥現(xiàn)象嚴(yán)重并有蜂窩麻面,有的形成貫通上下游的泥質(zhì)通道;有時甚至?xí)霈F(xiàn)樁位偏差太大的情況,使樁的垂直度難以得到很好的保證,這兩個主要問題的存在,在很大程度上影響了防滲墻的質(zhì)量。對此,我們采取了降低提升攪拌速度、加大注漿量等措施,但效果仍不十分明顯。為解決此問題,我們分析了問題所存在的原因,通過現(xiàn)場的觀察和試驗,認(rèn)為十字鉆頭加上堤頂填土的性質(zhì)造成了施工時的攪拌不均勻,從而形成了樁間搭接處的夾泥現(xiàn)象,遂對其施工工藝進行了改進,提高了成墻質(zhì)量,取得了良好的效果。 . 3. 施工工藝的改進. (1)經(jīng)過現(xiàn)場對雙頭鉆機性能及成樁實際情況的分析研究,經(jīng)幾次試驗以后,我們提出了改進的施工工藝。經(jīng)過幾次現(xiàn)場試驗施工,得出了較為滿意的施工工藝。 改進后的施工工藝流程為:首次鉆進→注漿提升攪拌→下沉攪拌→注漿提升攪拌→平移390mm→鉆進→注漿提升攪拌→平移390mm→鉆進→注漿提升攪拌……(即先施工1#、2#樁,然后2#、3#樁,然后3#、4#樁,……) 。鉆機每次移動一個樁位,其他施工技術(shù)參數(shù)不變,簡單地說就是兩個鉆頭中,一個在鉆進注漿攪拌,另一個在復(fù)攪注漿攪拌 (2)經(jīng)過現(xiàn)場試驗,并對樁頭部分開挖檢查,效果很好;并且總水泥用量不變,總施工時間沒有延長,操作也簡單。后進行取芯檢驗,所得指標(biāo)完全符合要求,防滲墻的質(zhì)量大為提高,沒有發(fā)現(xiàn)樁位偏差現(xiàn)象。雙頭深攪樁機施工工藝改進后,為了不影響單元放線長度及原施工單元劃分方案,鉆機每次平移386mm。. 4. 施工工藝改進后的主要優(yōu)點. (1)部分樁頭搭接處的夾泥現(xiàn)象完全解決。每組樁間的搭接都轉(zhuǎn)化為每組樁的內(nèi)部搭接,增加了攪拌的均勻性。 (2)完全保證防滲墻的最小厚度大于300mm。每個樁的搭接都轉(zhuǎn)化為每組樁的內(nèi)部搭接,最小厚度為328mm。 (3)每個樁都能充分復(fù)攪,復(fù)攪的深度有保證。只要控制樁的鉆進深度,就可保證上根樁的復(fù)攪深度。 (4)由于鉆進與復(fù)攪都注漿并且注漿量基本相同,可以使每根樁水泥摻量更均勻,很好的保證了防滲墻質(zhì)量。 (5)樁的垂直度問題得到了很好的解決,保證了防滲墻的質(zhì)量,通過開挖檢查以及取芯檢驗,基本上沒有出現(xiàn)樁位偏差現(xiàn)象。 . 5. 結(jié)論與建議. (1)實踐證明,改進后的施工工藝比較好的解決了原來存在的諸多問題,是一種可行性較強的施工工藝。 (2)在進行開挖檢查和取芯檢驗以后,認(rèn)為防滲墻搭接可靠、連續(xù)完整。滲透系數(shù)k<1×10-6?cm/s,墻體垂直度<0.2%。 (3)根據(jù)開挖檢查和取芯檢驗的結(jié)果,我們認(rèn)為既然改進后的施工工藝可以很好的保證防滲墻的質(zhì)量問題(如樁間搭接、墻體垂直度等),那么就沒有必要把樁間搭接的尺寸設(shè)置的太大??刹豢梢栽诒WC墻體有效厚度的前提下,減少樁間的搭接尺寸。對于sjb—ⅱ型雙頭鉆機來說,在保持軸間距不變(390cm)的情況下, 減小鉆頭直徑。這樣就可以減少水泥用量,降低施工成本。  
發(fā)布:2007-07-28 10:35    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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